Coal sludge filter press是煤炭洗選加工過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物之一,普遍具有黏濕特性,水分較高,很難被資源化利用。煤泥直接外銷難度大、價格低,摻入精煤又會影響精煤的發(fā)熱量,因此只能在廠內(nèi)大量堆儲,煤泥處理難題非常突出。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),包括亭南選煤廠在內(nèi)的很多動力煤選煤廠,煤泥的發(fā)熱量普遍較高,如果能大幅降低煤泥的水分,就可以顯著提高煤泥的發(fā)熱量,改善目前的困境。經(jīng)過深入的調(diào)研后,亭南選煤廠確定采用超高壓壓濾技術(shù)來處理煤泥水,以期達(dá)到煤泥深度脫水的目的。
1選煤廠現(xiàn)狀亭南選煤廠每年產(chǎn)生煤泥50~60萬t。煤泥壓濾系統(tǒng)原設(shè)計4臺550m2板框壓濾機(jī),壓濾后煤泥水分28%~30%,發(fā)熱量12.55MJ/kg。壓濾機(jī)目前是超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),壓濾后煤泥成泥團(tuán)狀,擠壓時易擠壓成大塊泥團(tuán)。煤泥目前落地存儲,有銷路時直接裝車銷售,無法摻配至混煤產(chǎn)品中銷售。
2超高壓壓濾機(jī)設(shè)備介紹超高壓壓濾機(jī)為近2a研發(fā)利用到煤泥處理工藝上的新型煤泥水壓濾設(shè)備,該設(shè)備前身主要用于鈦白粉的生產(chǎn)工藝上,由于設(shè)備價格較高,一直未在選煤工藝上使用。該設(shè)備經(jīng)過針對性改造、改良后,在煤泥處理工藝上經(jīng)過了工業(yè)實(shí)驗(yàn)階段,取得了很好的使用效果。同時設(shè)備價格也出現(xiàn)較大下落,具備大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)使用的基礎(chǔ)。超高壓壓濾機(jī)具有可提供超高壓壓力、處理量大、產(chǎn)品水分低等特點(diǎn),其最大的特點(diǎn)是二次壓榨采用超高壓水壓榨,最大壓力可以達(dá)到8~10MPa,比目前常規(guī)的快開隔膜壓濾壓力大10倍左右。
2.1設(shè)備原理利用壓力設(shè)備實(shí)現(xiàn)煤泥脫水是現(xiàn)在煤泥處理的主要方式。目前普通的煤泥壓濾技術(shù)采用的壓力為1.2~1.6MPa左右,超高壓技術(shù)將壓榨壓力提升8~10倍。針對不同的煤泥特性,可達(dá)到降低10%左右水分的效果。經(jīng)過多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),煤泥水壓濾過程中,隨著壓力的增加,煤泥的水分持續(xù)降低,直到降到一個臨界值,之后,隨著壓力的提升,煤泥的水分基本保持不變。不同煤質(zhì)的煤泥臨界值不同?;谶@點(diǎn),通過多次試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)壓濾的壓力在7~10MPa區(qū)間時,煤泥可以達(dá)到這個臨界值,實(shí)現(xiàn)理想的壓濾效果。
2.2設(shè)備構(gòu)成介紹亭南選煤廠采用FT2020-100型超高壓壓濾機(jī),該設(shè)備主要由主機(jī)架、料膜板、水膜板、高壓油缸、拉板系統(tǒng)、高壓自動閥門等部件構(gòu)成。超高壓壓濾機(jī)設(shè)備示意詳如圖2所示
主機(jī)架:主機(jī)架由兩側(cè)拉板梁和設(shè)備頭尾兩端的止推座構(gòu)成,由于壓榨過程中主機(jī)架拉板梁承受的拉力能達(dá)到10MPa,主機(jī)架全部采用金屬結(jié)構(gòu)。整個機(jī)架重量在100t左右。料膜板:該設(shè)備共設(shè)50塊料膜板,單塊料膜板尺寸為2100mm×2100mm,為濾室形成后進(jìn)料所用,料膜板為金屬結(jié)構(gòu),每塊板重量1t左右,壓榨過程中邊框最大的壓強(qiáng)能達(dá)到100MPa/m2左右。料膜板進(jìn)料采用濾板內(nèi)部走管側(cè)邊進(jìn)料的形式。料膜板外披掛濾網(wǎng)和濾布。水膜板:該設(shè)備共設(shè)50塊水膜板,單塊水膜板尺寸為2100mm×2100mm,主要作用是濾室形成后二次壓榨過程中的高壓進(jìn)水。料膜板為金屬結(jié)構(gòu),每塊板重量0.8t左右,壓榨過程中邊框最大的壓強(qiáng)能達(dá)到100MPa/m2左右。水膜板外披掛3~4層濾布系統(tǒng),一般由底層的膠皮、中間層的濾網(wǎng)、表層的濾布構(gòu)成,不同廠家在濾布設(shè)置上稍有差異。高壓油缸:目前普遍采用的油缸為16缸的高壓油缸,目的是在實(shí)現(xiàn)高壓濾室的情況下均勻分布壓力,保證設(shè)備整體的穩(wěn)定性,避免拉板梁和濾板因不均勻受力而出現(xiàn)變形。拉板系統(tǒng):拉板系統(tǒng)為自動拉板系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動卸料。高壓自動閥:配套系統(tǒng)的高壓壓力,壓濾機(jī)的進(jìn)料閥門均為高壓氣自動閥門。2.3設(shè)備參數(shù)FT2020-100型超高壓壓濾機(jī)設(shè)備共100個濾室,單個濾室為2000mm×2000mm,濾室厚度600mm。設(shè)備工作1次循環(huán)時間為45~60min,單次循環(huán)可生產(chǎn)干煤餅25t左右,小時處理能力25~30t。壓濾機(jī)需配套往復(fù)式入料泵和高壓壓榨泵,高壓壓榨泵最大壓榨壓力10MPa。2.4壓濾后煤泥預(yù)測經(jīng)過壓濾后,煤泥形成濾餅,破碎后形成松散的粉末,可以方便的摻入混煤產(chǎn)品中。
3工藝流程及智能化控制超高壓壓濾機(jī)配套入料泵、壓榨泵、煤泥破碎機(jī)、煤泥收集帶式輸送機(jī)等設(shè)備,形成獨(dú)立完整的超高壓壓濾系統(tǒng)。
3.1工藝流程超高壓壓濾工藝流程為:
(1)壓緊濾板:壓緊油缸工作,使動板向定板方向移動,把兩者之間的濾板壓緊。在相鄰的濾板間構(gòu)成封閉的濾室。
(2)進(jìn)料過程:給料泵將煤泥水輸送至濾室,濾餅逐漸行成,此時壓力達(dá)到1.8MPa左右。濾室充滿后,給料泵繼續(xù)進(jìn)行保壓,完成初次壓榨。
(3)二次壓榨過程:初壓榨后自動關(guān)閉進(jìn)料閥,利用壓榨泵向?yàn)V室內(nèi)通入高壓水,使得濾布膨脹變形,從而達(dá)到對濾餅的二次壓榨的作用,進(jìn)一步減少水分,此過程壓力最大可達(dá)到10MPa。
(4)松開濾板:利用拉開裝置將濾板按設(shè)定的方式拉開。
(5)濾板卸料:拉開裝置相繼拉開濾板后,濾餅借助自重脫落,由下部的帶式輸送機(jī)運(yùn)走。
3.2智能化控制利用智能控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)煤泥壓濾過程的智能化、少人化控制是選煤廠未來發(fā)展的方向。超高壓壓濾機(jī)工藝系統(tǒng)采用智能化設(shè)計,基于PLC控制技術(shù),可實(shí)現(xiàn)煤泥壓濾入料過程、壓榨過程的恒壓控制,提高煤泥產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)煤泥壓濾過程智能化控制,符合選煤廠整體智能化、信息化建設(shè)的發(fā)展方向。超高壓壓濾工藝智能控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)選煤廠集控系統(tǒng)與超高壓壓濾控制系統(tǒng)的對接,采集超高壓壓濾系統(tǒng)的數(shù)據(jù)作為控制節(jié)點(diǎn),通過超高壓壓濾自動控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)聯(lián)動控制,包括超高壓壓濾機(jī)與帶式輸送機(jī)、超高壓壓濾機(jī)之間、入料泵、高壓壓榨泵的聯(lián)動控制。
4結(jié)語目前,該項(xiàng)目已正式投產(chǎn)運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行良好,壓濾后干煤泥水分可降低至18%,比原有板框壓濾機(jī)壓榨后煤泥水分降低10%,達(dá)到了預(yù)期的效果??梢灶A(yù)見,超高壓壓濾機(jī)在煤泥水處理的成功應(yīng)用,將徹底解決亭南選煤廠煤泥水處理的困境。煤泥水處理工藝水平的提升,也將解放重介系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力,打通選煤廠生產(chǎn)的綠色通道。通過新型超高壓壓濾機(jī)的應(yīng)用,必將為選煤廠帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,同時,一級洗水閉路循環(huán)也保證了環(huán)保方面的要求,解決以前靠露天堆放等方式對生態(tài)環(huán)境造成的破壞和影響,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)的雙豐收。
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