引言
濟(jì)寧三號(hào)煤礦是一座立井開(kāi)拓煤礦,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為500萬(wàn)t,該礦井涌水較大,礦井水主要污染物是以煤粉與黏土巖碎屑為主的固體懸浮物,固體懸浮物多,需要進(jìn)行集中處理。
1井下煤泥水集中處理及利用
礦井涌水排至地面污水處理站,處理后一部分用于井下生產(chǎn)用水,一部分用于地面工業(yè)和生產(chǎn)雜用水,其余排放。地面污水處理站處理能力為24000m3/d,為保證上井的污水能夠及時(shí)有效處理和水倉(cāng)能夠更好的利用,6月在-665m水倉(cāng)處安裝井下壓濾機(jī)污水處理設(shè)備一套,用于井下煤泥水處理工作,保證上井的污水懸浮物含量不超過(guò)1000mg/L,以便下一步的處理工作。
2壓濾機(jī)污水處理設(shè)備在煤泥水處理中的應(yīng)用
煤泥水處理設(shè)備主要包括壓濾機(jī)1臺(tái)、配套55kW入料泵2臺(tái)(使用一臺(tái),備用一臺(tái)),煤泥水集水池一個(gè)(規(guī)格約長(zhǎng)35mx高4mx寬5m),2xl5kW振動(dòng)篩1臺(tái)。工藝流程見(jiàn)圖1。
2.1工作流程
先將井下各水倉(cāng)含有較大顆粒的煤泥水排到振動(dòng)篩,篩出較大顆粒后,含細(xì)顆粒煤泥水流到煤泥水集水池。
集水池的煤泥水通過(guò)安裝在擋水墻外的55kW入料泵輸送到壓濾機(jī),入料壓力一般在6MP左右,開(kāi)始?jí)簽V工作。
壓濾時(shí)間以沉淀池內(nèi)煤泥水濃度而定,一般10~30min,看到壓濾機(jī)出水口不再出水后,關(guān)閉進(jìn)料口閥門(mén)進(jìn)行高壓風(fēng)隔膜擠壓;卸出的濾餅通過(guò)安裝在壓濾機(jī)下面的40kW刮板輸送機(jī)運(yùn)到固定皮帶上井。
處理后的煤泥水流到采區(qū)水倉(cāng),再通過(guò)水泵排到中央水倉(cāng)。
2.2使用情況
本套系統(tǒng)中使用的1500型壓濾機(jī)是在原普通壓濾機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的一種新型壓濾機(jī)。它采用集成疊加式液壓系統(tǒng)、PLC可編程序控制,一次可拉開(kāi)4塊濾板(共128塊濾板,濾板規(guī)格為1500x1500mm),每次可壓濾煤泥約lOm^重10t以上);濾板釆用隔膜式,通過(guò)高壓風(fēng)(0.6MPa)進(jìn)行擠壓,且濾餅水分再次降低,不僅保證了壓濾效果,濾餅較干更容易卸料,因此卸料時(shí)間短、生產(chǎn)效率高。
PLC控制系統(tǒng)的可靠性。該系統(tǒng)選用Omron系列PLC,它具有模塊化、可擴(kuò)展的體系結(jié)構(gòu),通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各設(shè)備的壓力、溫度、電流、電壓、流量等模擬量和數(shù)字量的實(shí)時(shí)采集和處理,實(shí)現(xiàn)了壓濾機(jī)的自動(dòng)、手動(dòng)運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)能進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控和故障時(shí)的自動(dòng)保護(hù)和跳閘,并有完善的故障報(bào)警系統(tǒng):①設(shè)備正常工作指示燈亮,有故障時(shí)指示燈熄滅;②故障顯示在控制大屏幕監(jiān)視器上,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),工藝流程圖上對(duì)應(yīng)設(shè)備閃爍,并顯示累計(jì)故障次數(shù);③礦用本安型控制箱內(nèi)電路有可靠的熔斷器保護(hù)裝置及本安電源,可有效保護(hù)PLC的電源輸入。
PLC自動(dòng)化控制與集中控制的結(jié)合。該系統(tǒng)同時(shí)使用1500型壓濾機(jī)、40kW刮板運(yùn)輸機(jī)、55kW入料泵,照明信號(hào)等多臺(tái)設(shè)備,由于壓濾機(jī)采用PLC自動(dòng)化控制,而其它設(shè)備采用各開(kāi)關(guān)單獨(dú)控制,至少需要3人操作,當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障時(shí),因操作人員互相之間配合不好,容易出現(xiàn)誤操作,損壞設(shè)備。后在PLC自動(dòng)化控制操作臺(tái)上增加一塊集中控制板,通過(guò)PLC可編程控制器將多臺(tái)分散控制的設(shè)備集中到一起控制,由原來(lái)的3人操作變?yōu)楝F(xiàn)在的1人操作,同時(shí)編寫(xiě)出操作規(guī)程,避免了誤操作,提高了設(shè)備利用率,從而加快了水倉(cāng)清淤速度。
入料泵釆用的是淄博特泵廠制造的55kW、80LZ-410JM2型,使用1臺(tái),備用1臺(tái)。考慮到工作時(shí)喂料泵電機(jī)功率較大并一直處于開(kāi)啟狀態(tài),吸入的煤泥顆粒較大,對(duì)喂料泵的磨損較大且受力不均勻,容易損壞,因此對(duì)喂料泵安裝要求很高。結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn),在喂料泵岀料口架設(shè)鋼梁輔助支撐,用于減少泵體自身承受的重力;另外在喂料泵進(jìn)料口增加柔性橡膠軟連接,用以減少泵自轉(zhuǎn)產(chǎn)生的軸向力對(duì)泵體的損壞。
壓濾機(jī)工作效率的提高一方面取決于入料濃度,另一方面取決于卸料時(shí)間,為提高壓濾機(jī)的工作效率及污水處理質(zhì)量,使用單絲濾布優(yōu)點(diǎn)是:
相對(duì)于無(wú)紡布來(lái)說(shuō),煤泥更容易與濾布分離,不需再借助外力,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
要保證壓濾機(jī)的污水處理質(zhì)量,就要保證濾板之間不噴料,不再對(duì)處理完的水二次污染。使用此種單絲濾布相對(duì)于無(wú)紡布更容易清洗,這樣濾布之間就不會(huì)再有較大顆粒,濾板之間也不會(huì)因?yàn)橛虚g隙而噴料。
另外在單絲濾布四周再加2層無(wú)紡布,可以對(duì)濾板之間起到墊子作用,使濾室取得更好的密封效果。
濾布3向穿眼,這樣固定在濾板上就更合適,下面用鋼筋穿在濾布里,使濾布下沉,這樣濾布不會(huì)產(chǎn)生折皺。使用這種濾布,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了卸料時(shí)間,提高了煤泥水處理質(zhì)量。
2.3應(yīng)用情況
本套煤泥壓濾機(jī)水處理系統(tǒng)在6月開(kāi)始安裝,7月份進(jìn)行調(diào)試,至今一直正常使用,煤泥水經(jīng)過(guò)壓濾后的濾餅全水是19.7%,壓濾機(jī)過(guò)濾水濾液濁度是8.1,懸浮物含量17mg/Lo調(diào)試期間問(wèn)題及處理:
在設(shè)備使用初期,由于設(shè)計(jì)安裝原因,壓濾機(jī)整體框架發(fā)生變形,入料泵安裝不當(dāng)導(dǎo)致泵體損壞,通過(guò)增加輔助支撐、調(diào)松地角螺栓自動(dòng)找正等方法解決了向題。
在使用當(dāng)中發(fā)現(xiàn)壓濾機(jī)濾板存在質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)更換濾板。
壓濾機(jī)開(kāi)始使用的是無(wú)紡濾布,這種濾布過(guò)濾出的水質(zhì)較好,但是卸料困難,后來(lái)改用單絲濾布,濾出的水質(zhì)稍差,但是卸料方便,可以減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。
壓濾機(jī)工作環(huán)境比較潮濕,電氣設(shè)備維護(hù)比較困難,通過(guò)安裝一路進(jìn)風(fēng)風(fēng)筒,改善了環(huán)境條件。
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