簡介
在中鋁山西分公司的多品種 產(chǎn)品~一擬薄水鋁石生產(chǎn)過程中, XMZ 1 50/1200廂式壓濾機(jī)是洗滌、 分離崗位的主體設(shè)備。其工作可 以手動操作也可以自動運(yùn)行。但 在使用過程中,由于其自動控制 系統(tǒng)存在較大問題,長期以來只 能用手動操作,不僅加大了操作 者的勞動量,也給設(shè)備維修帶來 極大不便。其故障主要表現(xiàn)在拉、 取板不正常和不能自動保壓。 廂式壓濾機(jī)的工作過程 廂式壓濾機(jī)的工作全過程共 包括6種工作狀態(tài),可以手動或自動完成。
廂式壓濾機(jī)自動過程框圖在自動狀態(tài)下,這6種工作狀 態(tài)之間的轉(zhuǎn)換是由PLC內(nèi)部邏輯 程序根據(jù)外部控制元件的反饋信 號條件來完成的。其外部反饋信 號主要是由電接點(diǎn)壓力表(PY)、限 位開關(guān)(SQ)、壓力繼電器(SP.SP,) 等控制元件傳來的。PLC根據(jù)其輸 入決定輸出信號送到各個電磁閥 線圈或控制油泵電機(jī)的接觸器線 圈,從而實(shí)現(xiàn)各個工作狀態(tài)。
自動運(yùn)行過程中的故障分析
拉、取板不IE常及解決方法
(1)故障現(xiàn)象:在自動運(yùn)行狀態(tài)下,經(jīng)常出現(xiàn)拉、取板不正常的 現(xiàn)象。即:取板到位后移板器不動 作或拉板到位后移板器不動作, 不能連續(xù)拉完所有濾板。
(2)解決方法:首先打在手動 狀態(tài),試?yán)⑷“骞ぷ髡#梢?確定拉、取板電磁閥和油泵無故 障。再在自動運(yùn)行狀態(tài)下,觀察 PLC上信號指示。發(fā)現(xiàn)拉、取板壓 力繼電器輸入的信號不正常。正 常情況下,取板到位后,取板壓力 繼電器動作,PLC輸入點(diǎn)03帶電。 而拉板到位后,拉板壓力繼電器 動作,PLC輸入點(diǎn)04帶電。可在故 障時,取板到位后0 3燈不亮,說 明取板壓力繼電器無信號輸入。 或者拉板到位后04燈不亮,說明 拉板壓力繼電器無信號輸入。 拉取板壓力繼電器的電信號 是通過微動開關(guān)傳到PLC的。用萬用表檢查微動開關(guān)觸點(diǎn),發(fā)現(xiàn)其常開點(diǎn)接觸不良,可以斷定微動 開關(guān)動作異常是拉、取板不正常 的原因。打開微動開關(guān)發(fā)現(xiàn),觸點(diǎn) 接觸不正常的原因是由于油滲進(jìn) 開關(guān)引起的。用酒精擦拭后使用 正常。但拉不完一車料又不正常 了,只好改為手動操作。后來重新 選過幾種型號的微動開關(guān),效果 均不理想。經(jīng)研究,改用日本生產(chǎn) 的MAP一080/20壓力繼電器,只需 調(diào)整好其動作壓力,拉、取板異常 的問題得到了解決。
自動保壓不正常及解決方法
(1)故障現(xiàn)象:機(jī)頭壓緊油壓 上升達(dá)上限后,過濾保壓指示燈 不亮,壓力泄露到下限后,油泵也 不能再啟動,不能保證上料時不 刺料。
(2)解決方法:機(jī)頭壓緊,壓 力達(dá)上限后,PLC上輸入點(diǎn)05帶 電,經(jīng)過一定的延時,PLC輸出點(diǎn) 06帶電,壓濾機(jī)進(jìn)入保壓狀態(tài)。當(dāng) 壓力下降到下限后,輸出點(diǎn)06帶 電,油泵自行啟動,機(jī)頭壓力開始 上升。由此,能保障在進(jìn)料時濾板 一直處于壓緊狀態(tài)。故障時,壓力 達(dá)上限后,05燈不亮,油泵一直運(yùn) 行。用萬用表檢查電接點(diǎn)壓力表 觸點(diǎn),發(fā)現(xiàn)接觸不良。由于其安裝 在機(jī)頭位置,懷疑也是油滲進(jìn)表 內(nèi)所致。用酒精擦拭其觸點(diǎn)后,壓 力達(dá)上限05燈亮,自動保壓正常。 為徹底解決此問題,經(jīng)咨詢儀表 技術(shù)人員,選用一種磁觸式Y(jié)XC— l 50型電接點(diǎn)壓力表,其觸點(diǎn)接觸 效果較好,此故障得到了解決。
結(jié)束語
通過對以上2種故障現(xiàn)象的 剖析,找出了XMZl50/1200廂式壓濾機(jī)自控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的原 因,并進(jìn)行了改造,從而使其正常 工作,大大降低了勞動者的強(qiáng)度, 提高了設(shè)備的利用率。