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污水處理廠污泥壓濾機(jī)脫水設(shè)計(jì)

Category.prescription 640

introductory

污水處理廠遠(yuǎn)期總規(guī)模為8.0萬m3/d,現(xiàn)狀一期工程污水處理規(guī)模為2.0萬m3/d,而日常進(jìn)水量達(dá)到了1.8~2.1 萬 m3/ d,基本上達(dá)到了滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí),廠外污水收集管網(wǎng)仍在不斷完善,沿河截污工程也在不斷建設(shè)之中,由于污水處理廠的收水范圍有所調(diào)整,經(jīng)過實(shí)地調(diào)研,除了原排水規(guī)劃內(nèi)收集的污水,新增了:光明路泵站轉(zhuǎn)輸?shù)奈鬯考s0.8 萬 m3/d,酒廠產(chǎn)生的污水量約0.14萬m3/d,東外環(huán)污水管網(wǎng)工程建成后收集的周邊生活污水量約0.11萬m3/d,北外環(huán)泵站及高鐵新區(qū)新增的污水量約0.8萬m3/d,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及預(yù)測的數(shù)據(jù),污水處理廠新增服務(wù)范圍內(nèi)的污水增加量約為1.85萬 m3/ d。這些污水一旦接入廠內(nèi),污水處理量將達(dá)到3.65~3.95萬m3/d,而現(xiàn)狀廠區(qū)土建規(guī)模為4.0萬m3/d,一期工程設(shè)備安裝規(guī)模為2萬m3/d,將不能滿足污水的處理需求,急需擴(kuò)容。由于現(xiàn)狀廠區(qū)設(shè)備運(yùn)行多年,損壞嚴(yán)重,出水達(dá)標(biāo)困難,所以,為了改善廠區(qū)運(yùn)營環(huán)境,提高出水穩(wěn)定性,對現(xiàn)狀一期工程的改造勢在必行。相對新建污水處理廠而言,改擴(kuò)建污水處理廠難度較大,既要進(jìn)行擴(kuò)建,還要進(jìn)行改造,又要考慮盡量減少對現(xiàn)有污水處理廠正常運(yùn)行的影響。所以,本次污水處理廠改擴(kuò)建工程的設(shè)計(jì)困難較多,除了要解決廠區(qū)現(xiàn)狀一期工程存在的缺陷,還要考慮二期擴(kuò)建面臨的問題,經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研后才確定設(shè)計(jì)方案。

1 一期工程存在的問題

1.1 預(yù)處理段存在的問題預(yù)處理段主要包括粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及曝氣沉砂池、均質(zhì)事故池以及水解酸化池。現(xiàn)狀:粗格柵渠(4.0 萬 m3/ d規(guī)模)前后閘門損壞嚴(yán)重,進(jìn)水泵房內(nèi)安裝的3臺水泵(2.0 萬 m3/d規(guī)模),2用1備,缺少變頻控制;曝氣沉砂池(4.0萬m3/d規(guī)模)內(nèi)橋式吸砂機(jī)銹蝕嚴(yán)重,配套的砂水分離器及羅茨風(fēng)機(jī)均已損壞,目前已均不能正常運(yùn)行;均質(zhì)事故池及水解酸化池土建均為4.0萬m3/d規(guī)模,水解酸化池設(shè)備一期工程僅安裝了2.0萬m3/d,兩座池內(nèi)現(xiàn)狀閥門銹蝕嚴(yán)重,不能正常使用。

1.2 二級生物處理段存在的問題二級生物處理段主要包括A/A/O氧化溝和二沉池。一期工程建設(shè)的2座2.0萬m3/d規(guī)模的A/A/O氧化溝土建部分,設(shè)備安裝1座,主要設(shè)備包括3臺90 kW的倒傘表曝機(jī),3臺高速潛水?dāng)嚢杵鳎?臺低速潛水推流器,其中2臺低速潛水推進(jìn)器損壞,倒傘表曝機(jī)曝氣效率低,能耗較大;一期工程建設(shè)的2座2.0萬m3/d規(guī)模的二沉池土建部分,設(shè)備安裝1座,設(shè)備運(yùn)行良好但另一座未安裝設(shè)備的池體走道板已經(jīng)隆起,擴(kuò)建工程實(shí)施時(shí)不能直接安裝設(shè)備,需對池體進(jìn)行改造。

1.3 深度處理段存在的問題深度處理段主要包括二次提升泵房、曝氣生物濾池、混合反應(yīng)池、V型濾池、接觸消毒池。二次提升泵房現(xiàn)狀土建按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按照2.0萬m3/d安裝2臺潛污泵,1用1備,其中一臺水泵磨損嚴(yán)重。池內(nèi)水泵缺少變頻控制,水泵出水管路缺少止回閥。曝氣生物濾池現(xiàn)狀土建按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按照2.0萬m3/d安裝,一期工程安裝曝氣風(fēng)機(jī)3臺,反沖洗風(fēng)機(jī)3臺(一、二期共用),反沖洗水泵3臺(一、二期共用),其中3臺曝氣風(fēng)機(jī)及3臺反沖洗風(fēng)機(jī)均損壞嚴(yán)重不能使用,且曝氣生物濾池系統(tǒng)前端未安裝精細(xì)格柵,池內(nèi)濾板翻板,濾頭堵塞,曝氣管路損壞,濾料存在跑料及板結(jié)問題,管廊內(nèi)閥門全部銹蝕損壞。混合反應(yīng)池采用機(jī)械攪拌,池內(nèi)3臺立式攪拌器全部損壞,起不到攪拌混合作用。V型濾池現(xiàn)狀土建按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),共分為5格,設(shè)備按照2.0萬m3/d安裝3格,其中一格濾池下部翻板,不能正常使用,3臺反沖洗風(fēng)機(jī)損壞,濾池V型混凝土進(jìn)水槽土建質(zhì)量差,高低不平,配水極不均勻,濾池配套的反沖洗廢水池排水不暢。

1.4 污泥系統(tǒng)存在的問題污泥系統(tǒng)包括污泥泵房、污泥脫水機(jī)房等。污泥泵房現(xiàn)狀土建已經(jīng)按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按照2.0萬m3/d規(guī)模安裝3臺污泥回流泵以及2臺剩余污泥泵,其中,2臺污泥回流泵損壞,生物處理系統(tǒng)污泥回流量嚴(yán)重不足,影響處理效果;1臺剩余污泥泵已損壞,另一臺時(shí)好時(shí)壞,不能正常運(yùn)行。污泥脫水機(jī)房內(nèi)脫水機(jī)為帶式污泥脫水機(jī),出泥含水率僅能達(dá)到80%左右,不能滿足本次改擴(kuò)建工程降低含水率至60%的要求,需將污泥脫水系統(tǒng)改造為深度脫水,使脫水后的污泥含水率在60%以下;考慮到深度脫水需配套污泥調(diào)理系統(tǒng)、濃縮系統(tǒng)、板框機(jī)系統(tǒng)、污泥輸送系統(tǒng)及儲泥罐等設(shè)備,原污泥脫水機(jī)房建筑高度及寬度不足,不能滿足深度脫水設(shè)備的安裝要求。

2 工藝流程優(yōu)化本次污水處理廠改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與污水處理廠現(xiàn)狀執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)一致,即執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn),因此,本次改擴(kuò)建工程不需要提標(biāo),重點(diǎn)是解決現(xiàn)狀一期工程存在的問題以及二期擴(kuò)建需面臨的問題。經(jīng)過多次踏勘現(xiàn)場以及與建設(shè)單位多方位的對接和探討,并根據(jù)梳理的現(xiàn)狀一期工程存在的問題,經(jīng)多方面進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)比選后,對部分工藝段進(jìn)行優(yōu)化,確定本次改擴(kuò)建工程的工藝流程如圖1所示。

污水處理廠污泥壓濾機(jī)脫水設(shè)計(jì)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

從解決問題的角度出發(fā),改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)需對一期工程確定的工藝流程進(jìn)行優(yōu)化,主要是將表曝氧化溝優(yōu)化為底部微曝型氧化溝,以此提高氧轉(zhuǎn)移效率,降低曝氣能耗;在現(xiàn)狀二沉池至二次提升泵房之間的管道上新建一座格柵渠,安裝兩臺內(nèi)進(jìn)流網(wǎng)板式精細(xì)格柵,避免曝氣生物濾池濾頭堵塞;同時(shí),要將污泥脫水機(jī)房拆除重建,現(xiàn)狀的帶式污泥脫水系統(tǒng)改為污泥濃縮及板框脫水系統(tǒng),配套污泥調(diào)理系統(tǒng)、污泥輸送及存儲系統(tǒng)等。

3 改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)

3.1 預(yù)處理段改擴(kuò)建設(shè)計(jì)粗格柵渠更換5臺粗格柵前后1.0 m×1.0 m鑄鐵鑲銅方閘門;進(jìn)水泵房新增2臺潛污泵(其中1臺變頻)達(dá)到4用1備,滿足擴(kuò)建2.0萬m3/d的規(guī)模需求。曝氣沉砂池更換橋式吸砂機(jī)1套,兩格沉砂池共用,更換砂水分離器2套,更換配套羅茨鼓風(fēng)機(jī)3臺,2用1備。均質(zhì)事故池原設(shè)計(jì)采用空氣攪拌,更換空氣管道上16套銹蝕損壞的手動蝶閥,管徑DN150,采用不銹鋼材質(zhì)。水解酸化池現(xiàn)狀土建規(guī)模為4萬m3/d,一期工程安裝了2.0萬m3/d設(shè)備,池內(nèi)攪拌也為空氣攪拌,本次改造更換20套空氣管道上銹蝕損壞的手動蝶閥,管徑DN150,采用不銹鋼材質(zhì);擴(kuò)建新增二期設(shè)備包含4 300 m3半軟性組合填料系統(tǒng)、20套DN80不銹鋼手動蝶閥及空氣攪拌管路系統(tǒng)等。

3.2 二級生物處理段改擴(kuò)建設(shè)計(jì)更換一期A/A/O氧化溝池內(nèi)的2臺損壞的低速潛水推流器,功率4.3 kW,新增二期高速潛水?dāng)嚢杵?臺,功率3.7 kW,低速潛水推進(jìn)器6臺,功率4.3 kW;改造一期氧化溝池內(nèi)曝氣方式,由倒傘曝氣改為底部微孔曝氣管曝氣;擴(kuò)建工程也采用底部微孔曝氣管曝氣的方式,提高充氧效率,降低廠區(qū)運(yùn)行能耗;配套5臺磁懸浮鼓風(fēng)機(jī),4用1備,單臺風(fēng)量為60 m3/min,風(fēng)壓6.0 m,功率75 kW;安裝微孔曝氣管1 760套,長度1 m,直徑DN70,配套控制閥門及管路系統(tǒng)。二沉池為中進(jìn)周出式,改造二期二沉池土建,將現(xiàn)狀隆起的常規(guī)混凝土二沉池走道板改造為耐磨水磨石走道板,土建改造完成后安裝1套周邊全橋式刮泥機(jī),直徑為40 m,配套進(jìn)水導(dǎo)流筒、出水三角堰、浮渣擋板、浮渣斗、濾渣斗、污水渠道清污刷等。

3.3 深度處理段改擴(kuò)建設(shè)計(jì)

(1)為了保障曝氣生物濾池的安全運(yùn)行,防止濾池濾頭堵塞,現(xiàn)狀二沉池至二次提升泵房之間的管道上新建一座細(xì)格柵渠,分為兩格,每格凈寬1.4 m,總尺寸為8.45 m×4.20 m×5.35 m,安裝2套內(nèi)進(jìn)流網(wǎng)板式精細(xì)格柵,柵孔直徑1 mm,配套格柵反沖洗系統(tǒng)、柵渣清洗壓榨裝置和不銹鋼溜槽1套。二次提升泵房更換1臺磨損的潛污泵,新增1臺變頻潛污泵,流量1 167 m3/h,揚(yáng)程7.0 m,滿足擴(kuò)建后規(guī)模需求;同時(shí)增設(shè)3套止回閥位于3臺潛污泵出水閥門井內(nèi)。

(2)曝氣生物濾池系統(tǒng)更換3套一期曝氣風(fēng)機(jī)及3套共用的反沖洗風(fēng)機(jī),機(jī)型為羅茨風(fēng)機(jī),拆除現(xiàn)狀一期曝氣生物濾池曝氣管路、濾板,并補(bǔ)充濾料,曝氣風(fēng)機(jī)出口管道新增止回閥,抬高2 m曝氣管高度,防止風(fēng)機(jī)進(jìn)水;新增二期曝氣風(fēng)機(jī)3臺,配套曝氣管路、反沖洗氣洗管路、水洗管路、濾板、濾頭、濾料以及控制閥門等全套設(shè)備。由于一期濾池內(nèi)濾板翻板導(dǎo)致濾料板結(jié)跑料等不利情況發(fā)生,本次改擴(kuò)建工程將一、二期池內(nèi)已建的濾梁、濾柱全部拆除新建,新建濾梁、濾柱后,每格濾池底部現(xiàn)澆一整塊濾板,新裝濾頭和曝氣設(shè)備,保障運(yùn)行安全。

(3)混合反應(yīng)池池內(nèi)更換現(xiàn)狀3臺損壞的立式攪拌器,并新增3臺立式攪拌器,均采用無齒輪箱節(jié)能型立式攪拌器,保障加藥混合反應(yīng)效果。

(4)V型濾池改造現(xiàn)狀土建部分(4萬m3/d),將池內(nèi)5格已建的濾梁、濾柱全部拆除,將活動型的小塊方形濾板,均改為混凝土整澆的一塊固定濾板;拆除現(xiàn)狀高低不平的進(jìn)水混凝土V型槽,改造為不銹鋼成品V型槽;更換3臺反沖洗風(fēng)機(jī),新增5格濾池濾頭、濾料、反沖洗氣洗及水洗管路、控制閥門等濾池全套設(shè)備;增加2臺排污泵將反沖洗廢水壓力輸送至粗格柵井,以解決反沖洗廢水池自流排水不暢問題。

3.4 污泥系統(tǒng)改擴(kuò)建設(shè)計(jì)污泥泵房內(nèi)更換2臺并新增2臺污泥回流泵,流量584 m3/ h,揚(yáng)程6.0 m;更換2臺剩余污泥泵,流量40 m3/h,揚(yáng)程13 m。污泥脫水機(jī)房將現(xiàn)狀土建及設(shè)備拆除重建,新建土建尺寸為39.5 m×18.6 m,新增污泥調(diào)理系統(tǒng)、濃縮系統(tǒng)、Plate and frame filter press系統(tǒng)、PAM制備及投加系統(tǒng)、干污泥輸送及儲存料倉系統(tǒng)等設(shè)備。其中,污泥調(diào)理系統(tǒng)設(shè)置一套鐵鹽投加系統(tǒng),一套石灰投加系統(tǒng);污泥濃縮系統(tǒng)采用2套污泥濃縮機(jī),流量為35 m3/h;板框壓濾系統(tǒng)采用2套280 m2的隔膜壓濾機(jī),工作時(shí)間為16 h;PAM制備及投加系統(tǒng)采用1套制備量能力為0~2 kg m3/h的PAM溶液制備一體機(jī),配套螺桿泵進(jìn)行投加;干污泥輸送及儲存料倉系統(tǒng)采用柱塞泵,將經(jīng)過板框壓濾系統(tǒng)脫水后含水率為60%的干污泥輸送至脫水機(jī)房外的污泥料倉內(nèi),方便裝車外運(yùn)。

4 投資與運(yùn)行成本本次污水處理廠改擴(kuò)建工程已竣工兩年,竣工后正式運(yùn)行以來,出水各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求的限值,工程總投資6 129萬元,全廠總裝機(jī)容量3 184.80 kW,常開容量2 624.93 kW,計(jì)算有功功率1 374.95 kW,電耗加藥耗總運(yùn)行成本平均為0.29元/m3。

5 結(jié)論

(1)本次改擴(kuò)建工程將A/A/O氧化溝曝氣方式由表曝改為底部微曝,提高了氧利用率,改造完成后運(yùn)行效果顯著,各種污染物指標(biāo)去除率都得到了很大提高,運(yùn)行設(shè)備功率節(jié)省240 kW,與改造前相比電耗降低約40%,有效節(jié)省了電耗。

(2)曝氣生物濾池前增設(shè)內(nèi)進(jìn)流網(wǎng)板式精細(xì)格柵,避免濾頭堵塞,增加了濾池內(nèi)設(shè)備的使用壽命,同時(shí)池底濾板改為混凝土現(xiàn)澆整塊固定濾板,避免再出現(xiàn)濾板翻板的情況,保障了曝氣生物濾池的安全穩(wěn)定運(yùn)行,完工以來,整套曝氣生物濾池系統(tǒng)運(yùn)行非常健康,出水效果得到了明顯提高。

(3)V型濾池通過拆除高低不平的混凝土V型槽改造,更換為不銹鋼成品V型槽,能夠保證配水均勻,從而進(jìn)一步提高了最終的過濾效果;而池底濾板的改造,也提高了反沖洗以及正常運(yùn)行的安全等級,以此保障過濾系統(tǒng)出水穩(wěn)定。

(4)污泥脫水系統(tǒng)經(jīng)過改造之后,出泥含水率能夠穩(wěn)定達(dá)到60%以下,且采用柱塞泵輸送含水率為60%的污泥進(jìn)入污泥料倉的應(yīng)用非常成功,在安徽省市政污水處理廠的應(yīng)用案例中尚屬先例,值得借鑒。


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