introductory
目前,電石法PVC生產(chǎn)工藝普遍使用以活性炭為載體的汞觸媒(質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%~6.5%)作為合成氯乙烯的催化劑,由于在合成過(guò)程中存在溫度的變化和配比反應(yīng)的不完全,會(huì)生成汞的化合物隨氣相物料移動(dòng),以及單質(zhì)汞進(jìn)入后工序,后序經(jīng)過(guò)水洗、堿洗會(huì)產(chǎn)生含汞廢水,含汞廢酸,轉(zhuǎn)化器抽觸煤也會(huì)產(chǎn)生含汞廢水,目前這些含汞廢水的處理還是傳統(tǒng)的處理方法,其工藝均采用化學(xué)沉降加過(guò)濾的方式除去,這種方法處理難度大,處理量小,不能滿(mǎn)足裝置連續(xù)生產(chǎn)的需求。
1傳統(tǒng)含汞廢水處理工藝
電石法PVC含汞廢水進(jìn)入汞處理槽后,首先進(jìn)行酸堿中和,使pH值達(dá)到6~9。然后向廢水中加入硫氫化鈉,使之與廢水中的汞反應(yīng)生成不溶性的硫化汞。在完成反應(yīng)的同時(shí),配制好助濾劑漿料,通過(guò)汞過(guò)濾器進(jìn)料泵、汞過(guò)濾器、濾液池、硅藻土加料罐閉合循環(huán),使助濾劑在濾布上形成過(guò)濾層,含有HgS的污水經(jīng)過(guò)汞處理槽、汞過(guò)濾器進(jìn)料泵、汞過(guò)濾工器閉合循環(huán)。污水在通過(guò)汞過(guò)濾器由助濾劑形成的濾層時(shí),硫化汞被留在過(guò)濾層上,廢水進(jìn)入蓄水槽。該套工藝是采用硫化物化學(xué)反應(yīng)沉淀法,NaHS的用量是根據(jù)廢水中Hg2+的濃度決定的。藥劑少反應(yīng)沉淀析出不完全,處理后的廢水很難達(dá)到要求,提高S2-的濃度有利于Hg2+沉淀析出。但是如果藥劑NaHS加入過(guò)量,則與HgS生成可溶的絡(luò)合物,使得除汞率下降,廢水中這些物質(zhì)一旦共存,硫的化合物在水中分析起來(lái)就比較困難,藥劑的添加比例更不易控制。該套水處理工藝為一次循環(huán)過(guò)濾下來(lái)的廢水,運(yùn)行中存在如下不足:處理結(jié)果含汞高,運(yùn)行過(guò)程中加硅藻土,涂壁需要用2 h,在清理濾餅前要用壓縮空氣吹30 min,清理濾餅用時(shí)90 min。根據(jù)現(xiàn)在運(yùn)行的實(shí)際能力,廢水處理量平均僅為5 m3/h,按設(shè)計(jì)要求廢水處理量應(yīng)為20 m3/h,有4倍的差距,無(wú)法滿(mǎn)足處理要求。
據(jù)國(guó)家《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB15581-2016,標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定聚氯乙烯生產(chǎn)裝置排放廢水中總汞含量為<3×10-9,處理后的廢水達(dá)不到新規(guī)含汞廢水排放要求。2含汞廢水改進(jìn)后的處理工藝安徽華塑股份有限公司含汞廢水處理技術(shù)是采用化學(xué)沉降過(guò)濾+除雜除有機(jī)物+樹(shù)脂化學(xué)吸附的技術(shù),實(shí)現(xiàn)含汞廢水處理后總汞<3×10-9、SS<1mg/L、COD<200 mg/L的水質(zhì),實(shí)現(xiàn)含汞廢水的排放和回用,工藝介紹如下。含汞廢水的預(yù)處理。界區(qū)來(lái)的含汞廢水首先進(jìn)入中和槽,然后往中和槽內(nèi)注入鹽酸調(diào)整槽內(nèi)廢水的pH值,化驗(yàn)分析中和槽內(nèi)含汞量。根據(jù)含汞量的數(shù)據(jù)及廢水總量進(jìn)行計(jì)算,算出硫氫化鈉的加入量,再加入硅藻土并啟動(dòng)攪拌,在攪拌運(yùn)行的過(guò)程中,這些物質(zhì)能充分接觸,使得硫化汞全部形成被硅藻土包裹的小顆粒。被預(yù)處理后的含汞廢水在用硅藻土預(yù)膜的Plate and frame filter presses和中和槽之間建立循環(huán),經(jīng)多次循環(huán)過(guò)濾,至化驗(yàn)分析廢水含汞5×10-9~10×10-9。含汞廢水通過(guò)兩級(jí)過(guò)濾器和廢水汽提塔除去廢水中的SS和溶解的氯乙烯,而后進(jìn)入中間蓄水槽A,中間蓄水槽A根據(jù)液位和流量啟動(dòng)水泵,將中間蓄水槽A內(nèi)的含汞廢水加壓送入活性炭過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾,再次除去SS和COD,然后進(jìn)入螯合樹(shù)脂塔進(jìn)行進(jìn)一步除汞,并檢測(cè)螯合樹(shù)脂塔出口廢水汞含量<3×10-9,進(jìn)入蓄水槽B,如果高于3×10-9的指標(biāo)則返回蓄水槽A重新除汞,直至合格。該工藝在在廢水汽提塔之后增加了次氯酸鈉和亞硫酸鈉補(bǔ)加裝置,增加這套裝置的作用就是確保進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)的含汞廢水COD能夠達(dá)標(biāo)(<200 mg/L),這樣既能保證螯合樹(shù)脂內(nèi)的樹(shù)脂質(zhì)量,延長(zhǎng)樹(shù)脂的使用壽命,同時(shí)也能避免含汞廢水在后期回用過(guò)程中對(duì)其他生產(chǎn)系統(tǒng)的影響。從現(xiàn)在工藝運(yùn)行及控制情況來(lái)看,該公司的含汞廢水處理技術(shù),使得處理后的含汞廢水基本達(dá)到了最初的設(shè)計(jì)要求,也符合國(guó)家規(guī)定的含汞廢水排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了含汞廢水處理后回收利用的目的。
3工藝流程改進(jìn)后的含汞廢水工藝流程示意圖見(jiàn)圖2。

4新工藝運(yùn)行處理效果
經(jīng)過(guò)72 h性能測(cè)試 ,纖維過(guò)濾器出口SS平均2.47 mg/L,達(dá)到使用要求,精過(guò)濾器出口SS平均2.3 mg/L,懸浮物達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。含汞廢水外送指標(biāo)合格,處理量4 m3/h,蓄水槽A槽含汞均小于2×10-9,符合設(shè)計(jì)條件。
5關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制要求(1)廢水除SS的工藝。經(jīng)過(guò)板框壓濾機(jī)過(guò)濾后的廢水進(jìn)入纖維過(guò)濾器,控制出口SS含量,再進(jìn)入精過(guò)濾器進(jìn)一步控制出口SS含量,設(shè)備為襯膠設(shè)備,纖維過(guò)濾器內(nèi)部為纖維球,精過(guò)濾器濾芯為纖維濾筒,所以廢水在進(jìn)入設(shè)備前要保證水質(zhì),并定期對(duì)纖維濾筒進(jìn)行清理,才能保證SS合格和過(guò)水流量。(2)深度脫汞工藝。活性炭過(guò)濾器+除汞螯合樹(shù)脂塔除汞工藝技術(shù)設(shè)計(jì),出口含汞小于3×10-9,主要要控制廢水的過(guò)水流量,嚴(yán)禁超流量運(yùn)行,防止除汞螯合樹(shù)脂塔飽和失效,廢水中汞吸附不徹底。(3)除去廢水中COD的工藝。利用廢水汽提塔對(duì)廢水進(jìn)行加熱來(lái)降低COD,汽提塔溫度要控制在80~85°C,然后對(duì)系統(tǒng)添加次氯酸鈉以降低COD,再用亞硫酸鈉還原次氯酸鈉,以此來(lái)達(dá)到工藝對(duì)COD的要求。6總結(jié)在原有的工藝上進(jìn)行優(yōu)化改造,解決了電石法PVC產(chǎn)生的含汞廢水的排放問(wèn)題,達(dá)到了國(guó)家新規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),該套工藝投資少,收益高且能長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
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Plate and frame chamber diaphragm filter presses

