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新型污泥調(diào)理劑的使用效果

Category.Technical Literature 420

introductory

隨著污水處理廠的普及,市政污泥已經(jīng)成為行業(yè)亟待解決的問題。污泥中含有大量的有機物和豐富的氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì),任意排入水體將會大量消耗水體中的氧,導(dǎo)致水體水質(zhì)惡化,嚴(yán)重影響水生物的生存;污泥中含有多種有毒物質(zhì)、重金屬和致病菌、寄生蟲卵等有害物質(zhì),處理不當(dāng)會傳播疾病、污染土壤和作物,并通過生物鏈轉(zhuǎn)嫁人類。市政污泥如果不進行處理只能填埋,占用土地并可能產(chǎn)生二次污染。污泥不經(jīng)妥善處理而任意排放和堆置,必將對周圍環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,使已建成的污水廠不能充分發(fā)揮其消除環(huán)境污染的作用。因此污泥填埋屬于亟需淘汰的處置方式。而對于污泥進行資源化處理,開闊其后續(xù)用途,可以變害為寶,使污泥在完成污水處理的使命后,繼續(xù)造福于社會。目前已經(jīng)被證實有效的資源化處理途徑包括:采用堆肥技術(shù),將污泥變身為有機肥料;采用厭氧發(fā)酵技術(shù),利用污泥制沼氣;采用焚燒技術(shù)利用污泥發(fā)電;采用制磚技術(shù)用污泥制作建筑材料等。這些處置方式技術(shù)難度不高,消納污泥的實施效果明顯。然而,這些資源化處理工藝的推進必須先要實現(xiàn)污泥減量化。要實現(xiàn)污泥的減量化、穩(wěn)定化、無害化和綜合利用,污泥脫水至關(guān)重要,只有把污泥含水率降至一定程度,資源化綜合利用才有可能。而污泥脫水的難易,除與水分在污泥中的存在形式有關(guān)外,還與污泥的成分有密切關(guān)系,而污泥成分則取決于來水水質(zhì)。總體來說,污泥顆粒越細、有機物含量越高,其脫水的難度越大。在實際運行當(dāng)中,如何根據(jù)污泥性質(zhì)選用合適的污泥調(diào)理劑,將污泥高效減量化,成為眾多污水處理廠亟待解決的問題。

1 試驗背景

鄭州市航空港區(qū)某污水處理廠設(shè)計規(guī)模為10萬t/d,其 中污泥處理采用重力濃縮+板框壓濾,污泥進入板框前需先進行穩(wěn)定調(diào)理,脫水后污泥含水率可降至65%~75%。其中污泥調(diào)理劑采用傳統(tǒng)的生石灰加鐵鹽,生石灰的投加量約為25%(絕干污泥的重量比)左右。由于脫水后的污泥中含有大量石灰,因此只能進行衛(wèi)生填埋,不能再進行其他資源化利用。隨著環(huán)保形式的日益嚴(yán)峻,原來的衛(wèi)生填埋已不能滿足環(huán)保要求,并且由于石灰量投加較大,管道機設(shè)備內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,板框機濾布需要頻繁高壓沖洗才能保障生產(chǎn)效率,造成生產(chǎn)成本持續(xù)升高,員工勞動強度被迫增加,更換污泥調(diào)理劑勢在必行。經(jīng)過多方調(diào)研和實驗室小試,本市一家化學(xué)制劑廠名為ZTS調(diào)理劑的有機產(chǎn)品進入上機階段。

2 試驗內(nèi)容

用新型液態(tài)污泥調(diào)理劑替代原來生石灰加鐵鹽的復(fù)合調(diào)理劑,通過多批次生產(chǎn)驗證,確定藥劑與現(xiàn)有系統(tǒng)的匹配程度,為污泥后續(xù)能夠資源化利用尋找可能性。原設(shè)計污泥處理流程如圖1所示。

新型污泥調(diào)理劑的使用效果-板框廂式隔膜壓濾機

其中儲泥池與污泥調(diào)理池聯(lián)建,其主要作用是將初沉污泥與重力濃縮后的污泥進行混合后進入調(diào)理池。由于運行以來進水有機物含量持續(xù)較低,因此初沉池沒有投運,在實際運行中,濃縮后的污泥靠靜壓自濃縮池進入調(diào)理池后投加石灰和鐵鹽并進行充分?jǐn)嚢杵渲惺沂窃谶M泥完成后一次性投加。此次試驗中,為了使污泥和調(diào)理劑充分混合,產(chǎn)品以液態(tài)方式投加,并且將調(diào)理池進泥方式由濃縮后靜壓至調(diào)理池底部改為從儲泥池靠提升泵從調(diào)理池上方進泥,在進泥口附近同時投加液態(tài)ZTS調(diào)理劑,從而使調(diào)理劑與污泥能夠更均勻地混合。

3 試驗方式

(1)在濃縮池往儲泥池補泥過程中多次取濃縮后泥樣進行抽濾,根據(jù)抽濾效果確定加藥比例和加藥量;

(2)調(diào)理池在進泥過程中池內(nèi)攪拌器調(diào)整為20 Hz;加藥結(jié)束后攪拌器按照20 Hz持續(xù)攪拌20 min,之后調(diào)整為10 Hz再攪拌40 min,然后通過進泥泵向板框機進泥。

4 試驗數(shù)據(jù)及分析

新型污泥調(diào)理劑的使用效果-板框廂式隔膜壓濾機

新型污泥調(diào)理劑的使用效果-板框廂式隔膜壓濾機

實驗自5月15日開始,持續(xù)6日 ,表1為參與試驗的兩臺壓濾機每批次進泥的實驗數(shù)據(jù):(其中ZTS的投加比例為體積百分比)與生石灰加鐵鹽做調(diào)理劑的調(diào)理方式相比,2號機進泥量批次增加4~10 m3,泥餅含水率由原來的76%左右降至72%~73%。需要強調(diào)的是,在該11批次污泥處理期間,Plate and frame filter press濾布沖洗頻次由原來的每天一次降低至兩天一次,從每批次進泥量來看,在含水率基本穩(wěn)定的情況下,進泥量基本穩(wěn)定,說明經(jīng)過新型藥劑調(diào)理后的污泥分子較原來的脫水性能有所提升,這從脫后泥的含水率也能夠得到驗證。3號壓濾機進泥量由原來每批次40m3提升到48m3,在試驗期間技術(shù)人員嘗試將進泥螺桿泵的運行波段進行了調(diào)整,使進泥階段流量變化更加平緩并適當(dāng)延長進泥時間,從圖2中可以看到有部分批次的進泥量達到了50 m3以上,同時泥餅含水率基本穩(wěn)定在70%以下,達到了運行以來比較高的生產(chǎn)效率。通過兩臺板框機20多個批次的生產(chǎn)檢驗發(fā)現(xiàn),使用新型調(diào)理劑ZTS調(diào)理后每個框內(nèi)壓制的泥餅表面比較光滑,不易粘在濾板及濾布上,卸料時能夠自動脫落,同時在壓濾過程中,流出的清液比較清澈,試驗過程中板框機運行狀況平穩(wěn),效率有所提升。

5 Conclusion

(1)新型液態(tài)調(diào)理劑投加方式簡單,便于根據(jù)濃縮后污泥性質(zhì)進行定量控制,通過調(diào)整混合方式,能夠使調(diào)理劑和污泥混合充分反應(yīng),從而增加每批次處理泥量并降低脫后含水率,達到提質(zhì)增效的目的。

(2)由于新型調(diào)理劑添加量少,基本不會增加干污泥產(chǎn)量,與生石灰相比,較大幅度地降低了污泥外運成本。

(3)脫水后污泥pH值接近中性,不影響后續(xù)堆肥、干化、焚燒等最終處置,為后續(xù)資源化利用奠定了良好的基礎(chǔ),在技術(shù)上完全可以替深度脫水處理過程中代石灰加鐵鹽的調(diào)理方式。


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