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Coal Processing Plant Filter Press Automation Retrofit and Application

Category.Technical Literature 636

introductory

山西陽光焦化集團選煤廠是1座處理能力為400Mt/a的選煤廠:一期由申克公司、二期由大地公司總包承建,占地面積16.9萬平方米。該選煤廠Fine Coal Filter Press, andTailings filter press采用傳統(tǒng)的人工操作,主要靠壓濾機崗位司機目測濾液大小進行操作;但該方式受人為因素影響較大,往往因工人注意力不集中或處理臨時工作,容易造成卸料不及時,浮選精煤溢料;此外,工人勞動強度大、生產(chǎn)效率低,嚴重影響選煤廠經(jīng)濟效益。為此,陽光焦化集團選煤廠對壓濾機進行了自動化改造。

選煤廠壓濾機自動化改造與應用-板框廂式隔膜壓濾機

1改造方案

選煤廠現(xiàn)有4臺精煤、5臺尾煤,合計共9臺壓濾機。整套壓濾機系統(tǒng)包括濃縮池底流泵(浮選精礦泵)、壓濾人料桶,入料泵、壓濾機、煤泥轉(zhuǎn)載皮帶、壓濾精煤刮板、(壓濾精煤皮帶)煤泥皮帶。

經(jīng)現(xiàn)場觀察,由于尾煤壓濾機在卸料時因煤泥黏度大,導致濾布上極容易黏附煤泥,影響濾餅脫落效果,因此先對壓濾精煤系統(tǒng)進行改造。首先采制化對浮精壓濾水分進行跟蹤化驗,確定壓濾浮精水分W20%時入料壓力大小,其次對壓濾機濾液液位檢測進行試驗,剛開始使用流量計進行檢測,試驗一段時間發(fā)現(xiàn)壓濾機濾液液位走勢呈拋物線形,流量計將前端最低點與后端最低點同時采集作為卸料信號,導致剛進料便開始卸料。經(jīng)過考察后,采用料位計進行三點檢測(最低點、中點、最高點),只有三點分別采集完信號后才發(fā)送卸料信號。

1.1改造前運行方式

手動啟動浮選精礦泵—壓濾機手動壓緊時立即打至自動―自動進料一人為判斷濾液流量確定進滿后,手動停止進料T手動啟動精煤壓濾皮帶T手動啟動精煤皮帶,開始自動卸料(卸料時根據(jù)濾餅卸料情況,手動卸料)。

1.2自動運行條件

通過將浮選精礦桶、浮選精礦泵、壓濾精煤入料桶、壓濾精煤入料泵、Fine Coal Filter Press、壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(刮板)、701精煤皮帶聯(lián)鎖,實現(xiàn)以下自動控制:

浮選精礦泵3641A根據(jù)浮選精礦桶和壓濾精煤入料桶液位高、低實現(xiàn)自動啟、停。

精煤壓濾入料泵啟、停根據(jù)壓濾精煤入料桶的液位高、低和壓濾機濾液流量大、小及入料壓力大、小或入料流量大、小實現(xiàn)自動停止進料;根據(jù)壓濾機壓緊后實現(xiàn)自動進料。

精煤壓濾機根據(jù)濾液流量大小及入料壓力大、小或入料流量大、小實現(xiàn)自動松開;然后根據(jù)松開信號限位到位后開始卸料;然后根據(jù)卸料完后取拉板小車到達止推板限位后開始壓緊。

精煤壓濾機卸料時取拉板小車根據(jù)對應的壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶啟、停實現(xiàn)取拉板小車自動啟、停。

壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(3652和3681)根據(jù)壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(3682)啟、停實現(xiàn)自動啟、停;壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(3708)根據(jù)壓濾精煤刮板(3681)啟、停實現(xiàn)自動啟、停;壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(3709和3710)根據(jù)壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(3653)啟、停實現(xiàn)自動啟、停。

壓濾精煤轉(zhuǎn)載皮帶(3682)根據(jù)精煤皮帶(701)啟、停實現(xiàn)自動啟、停。

所有精煤壓濾機最終實現(xiàn)每兩臺循環(huán)自動運行。例如壓濾機3651和3705進料時,壓濾機3706和3707根據(jù)濾液量大、小開始卸料。整個流程實現(xiàn)自動循環(huán)運行。

Application effects

陽光焦化集團選煤廠壓濾機自動化控制系統(tǒng)正式投入使用,在系統(tǒng)工作穩(wěn)定后,進行單機試驗。人工操作和自動操作的試驗數(shù)據(jù)對比結(jié)果如表1所示。

操作方式 試驗壓濾機型號 甲班 乙班 丙班
人工 3706 13 15 12
11 14 16
15 16 16
14 15 12
15 13 14
14 16 17
13 15 15
平均板數(shù) 13.6 14.9 14.6
自動 3706 15 17 15
17 15 15
14 16 15
15 18 14
16 15 15
18 17 16
16 14 17
平均板數(shù) 15.9 16 15.3

由表1可知:采用自動控制系統(tǒng)以后,壓濾機排料板數(shù)相對趨于穩(wěn)定,每班平均比人工操作多排1~2板料,每板浮精按14t計算,壓濾機處理能力相當于提高14%左右。

選煤廠壓濾機自動化改造與應用-板框廂式隔膜壓濾機

陽光焦化集團選煤廠8月份近三周生產(chǎn)日報數(shù)據(jù)顯示:3706壓濾機同比3705、3707壓濾機多處理浮精113板,折合精煤1582t。由此可見,該自動化系統(tǒng)投入使用后,選煤廠產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量及設備使用效率及工人勞動強度得到普遍改善。

4結(jié)語

壓濾機自動控制系統(tǒng)在該選煤廠應用后,不但使設備效率得到了提高,精煤水分降低,而且使工人的勞動強度下降,浮選溢料現(xiàn)象得到了改善,臺時量得到了提高,帶來了可觀的經(jīng)濟效益。


Technical: 188517-18517

E-mail: suton@su-ton.com

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