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雙隔膜壓濾機(jī)在高爐煤氣洗滌污泥脫水中的應(yīng)用

Category.Technical Literature prescription 528

概況

南鋼高爐煤氣洗滌水處理系統(tǒng)承擔(dān)著煉鐵廠5座高爐煤氣洗滌水的處理任務(wù)。系統(tǒng)最終的污泥脫水設(shè)備采用的是Chamber Filter Press,它是煤氣洗滌水閉路處理系統(tǒng)的關(guān)鍵性設(shè)備。原使用的兩臺壓濾機(jī)是為處理1#~4#高爐煤洗滌水而設(shè)計的,是XMZC120型廂式單隔膜壓濾機(jī).

2單隔膜壓濾機(jī)的使用狀況

該設(shè)備投入使用后,我們發(fā)現(xiàn)該壓濾機(jī)在結(jié)構(gòu)和工藝上存在著致命的缺陷,生產(chǎn)效率低下,機(jī)械、液壓系統(tǒng)故障多,備件消耗量大,不能滿足生產(chǎn)要求,多次咨詢生產(chǎn)廠家有關(guān)人員,仍不能解決問題。其主要缺陷如下:

雙隔膜壓濾機(jī)在高爐煤氣洗滌污泥脫水中的應(yīng)用-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

(1)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足:在原設(shè)計中四座350m3高爐煤氣洗滌污泥脫水采用兩臺過濾面積為120m2的自動廂式壓濾機(jī),單臺機(jī)濾室容積為1.84m3、每個周期生產(chǎn)能力為含水25%以下污泥5.15t,但實(shí)際單臺機(jī)處理能力僅為2t/周期,遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需求。

(2)壓濾機(jī)出泥效果差:原設(shè)計含水率為25%,實(shí)際達(dá)到36%以上,遠(yuǎn)高于設(shè)計要求,帶來了運(yùn)輸和環(huán)境污染的問題。

(3)設(shè)備故障多:由于壓濾機(jī)原設(shè)計上的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、板材選取不適當(dāng)、系統(tǒng)工作壓力高、壓榨不合理(單隔膜壓榨),液壓系統(tǒng)復(fù)雜且泄漏點(diǎn)多,未充分考慮現(xiàn)場工作環(huán)境等缺陷,從而造成了設(shè)備的磨損大,故障率奇高,經(jīng)常性發(fā)生由于系統(tǒng)工作壓力過大造成增強(qiáng)聚丙稀板崩裂、壓榨膜撕裂、鏈條斷裂的故障,幾年來兩臺壓濾機(jī)每年備件費(fèi)用高達(dá)60萬元。

(4)運(yùn)行費(fèi)用高:由于壓濾機(jī)所要求的進(jìn)料壓力要在0.40MPa以上,所以配套進(jìn)料泵功率大、液壓系統(tǒng)的工作壓力高、空壓機(jī)工作壓力高,使得正常的生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用較高;

(5)工人的勞動強(qiáng)度大:由于壓濾機(jī)進(jìn)料壓力大,造成壓濾機(jī)經(jīng)常噴料,污染環(huán)境;由于壓榨膜經(jīng)常性的破損,膜、板與布之間常常夾泥,為了正常生產(chǎn),幾乎每個過濾周期就要沖洗、清理夾泥一次,加上設(shè)備故障多,每臺機(jī)平均每天故障停機(jī)檢修時間為4h,給操作工、檢修工帶來很大的工作量;同時設(shè)備到處滲油、潤滑狀況及現(xiàn)場環(huán)境極差,給正常的生產(chǎn)管理帶來了極大的影響。

隨著南鋼5#高爐煤氣洗滌水進(jìn)入,高爐的利用系數(shù)的大幅提高,特別是環(huán)保方面閉路循環(huán)的嚴(yán)格要求,整個煤氣洗滌水系統(tǒng)處理量大增,需要進(jìn)行脫水的泥量大大增加。按原設(shè)計能力現(xiàn)有的兩臺壓濾機(jī)應(yīng)能滿足要求,但由于存在以上的問題,污泥脫水成為了制約系統(tǒng)正常生產(chǎn)的咽喉,洗滌循環(huán)回水的懸浮物甚至高達(dá)700mg/1,發(fā)生了洗滌塔噴頭堵塞、冷卻塔填料癱塌、水穩(wěn)劑藥耗大幅上升等事故。

3雙隔膜壓濾機(jī)的改造

3.1項目

經(jīng)過對生產(chǎn)廠及用戶的多次走訪,我公司決定選擇XMCZ120型廂式雙隔膜自動板框壓濾機(jī)對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造,改造的主要項目如下:

(1)兩臺壓濾機(jī)徹底更換為青島環(huán)保設(shè)備廠生產(chǎn)的XMCZ120型廂式雙隔膜自動板框壓濾機(jī)(利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)進(jìn)行);

(2)四臺濃縮泵配套改型為3/2C—HH型渣漿泵(配套電機(jī)為30kw);

(3)管道系統(tǒng)改為耐磨材質(zhì)的鑄鐵管;

(4)全部閥門更換;

(5)配電系統(tǒng)配套改造。

為了保證設(shè)施的正常運(yùn)行,改造工作與生產(chǎn)同時進(jìn)行,并經(jīng)過近一年的試運(yùn)行。

3.2改進(jìn)

在該設(shè)備的試運(yùn)行中我們也發(fā)現(xiàn)了它的一些不足之處,并在生產(chǎn)廠的配合下進(jìn)行了改進(jìn):

(1)由于采用原設(shè)備基礎(chǔ),改造后的壓濾機(jī)為非標(biāo)(比標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備長60cm),雖然廠家增加了板的數(shù)量,受軸行程的限制濾板壓緊后系統(tǒng)的壓力達(dá)不到工作要求,通過我們的分析研究后將液壓缸的軸加長了50cm;

(2)壓濾機(jī)壓縮空氣的進(jìn)氣管廠家使用的是6mm普通鋼管,在使用中我們發(fā)現(xiàn)這種鋼管易損壞且不易更換,全部改為不銹鋼管;

(3)濾板的鋼板和橡膠板的聯(lián)接法蘭寬度僅有2cm,壓緊力不足,全部改為4cm寬;

(4)濾板的鋼板和橡膠片的聯(lián)接螺栓廠家采用的普通螺栓,使用后易銹蝕、不易再拆卸,全部更換為不銹鋼螺栓。

4改造效果

改造實(shí)現(xiàn)了改變原壓濾機(jī)效率低下、備件消耗費(fèi)用高、維修量大的缺陷,其主要優(yōu)點(diǎn)有以下幾個方面:

(1)改造后的壓濾機(jī)采用整體鋼板和雙隔膜廂式橡膠片作濾板,省去了單獨(dú)的橡膠隔膜,不僅改變了聚丙稀板易碎裂的情況,而且實(shí)現(xiàn)了雙隔膜雙面壓榨;

(2)改造后的壓濾機(jī)由于濾板間隙達(dá)到5cm,進(jìn)料壓力僅要求0.1~0.2MPa,降低了系統(tǒng)的工作壓力,且布料均勻,使得濾板等設(shè)備的磨損小,雙面壓榨又使得橡膠板不易撕裂,大大降低了備件的消耗量;

(3)改造后的壓濾機(jī)采用橡膠板,使得系統(tǒng)密封效果好,不易噴料,而且雙隔膜雙面壓榨,每塊板上均有壓榨進(jìn)氣裝置,壓榨壓力低而且效果好,濾餅含水率達(dá)到25%以下;

(4)改造后壓濾機(jī)由于導(dǎo)水板分流通暢,濾渣脫水采用雙隔膜擠榨快速脫水,極大地縮短了濾渣的脫水時間,生產(chǎn)效率高且落料容易,不粘濾布,大大提高了工作效率,降低了操作工人的勞動強(qiáng)度;

(5)改造后的壓濾機(jī)液壓系統(tǒng)設(shè)計更加精巧,一臺油泵代替了傳統(tǒng)的高、低壓兩臺油泵,減少了液壓元件,液壓系統(tǒng)體積縮小了一半,使用了臺灣產(chǎn)的電磁換向閥、日本產(chǎn)的液壓密封圈等可靠性高的液壓元件,基本實(shí)現(xiàn)了液壓系統(tǒng)無故障運(yùn)行;降低了控制拉板器的油馬達(dá)的轉(zhuǎn)換速度,減少了鏈條由于突然反向受力而崩斷的故障;

(6)改造后壓濾機(jī)操作程序采用PLC控制,完全實(shí)現(xiàn)了操作的自動化,而且在實(shí)際運(yùn)行中可靠性較高,大大降低了工人的勞動強(qiáng)度,為減少作業(yè)時間、減少操作工人數(shù)提供了保證。改造前后的效益對比(單臺設(shè)備)見表1。

sports event 原壓濾機(jī) 改造后壓濾機(jī)
時間 1年 1年
產(chǎn)泥量 8400t 12000t
消耗的濾布 1200條x165元/條=19.8萬元 600條x125元/條=7.5萬元
消耗的壓縮板及壓榨膜 120x(1270+450/2)=17.94萬元 60×2000/3(三年更換一次)=4萬元
拉板器及其它液壓元件消耗 5萬元 1萬元
電費(fèi) 22.68萬元 15.12萬元
消耗合計(3~6項) 65.54萬元 27.62萬元

兩臺壓濾機(jī)改造后不僅可滿足生產(chǎn)要求,而且每年可產(chǎn)生效益:2x(65.54-27.62)=75.84萬元。

雙隔膜壓濾機(jī)在高爐煤氣洗滌污泥脫水中的應(yīng)用-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

reach a verdict

通過以上的分析與對比可見,廂式雙隔膜高效板框壓濾機(jī)的連續(xù)運(yùn)行能力強(qiáng)、自動化程度高、運(yùn)行可靠,是可以應(yīng)用在高爐煤氣洗滌污泥脫水工藝中的。


Technical: 188517-18517

E-mail: suton@su-ton.com

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