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Diaphragm filter press in drainage water treatment applications and processes

Category.Technical Literature 590
隔膜壓濾機(jī)在排泥水處理應(yīng)用及工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

排泥水處理系統(tǒng)概況

隔膜壓濾機(jī)在排泥水處理應(yīng)用及工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

公司共3套凈水裝置,設(shè)計(jì)總制水能力為260kt/d,設(shè)計(jì)原水濁度30NTU。水源為水庫水,濁度常年在10-20NTU,但臺(tái)風(fēng)暴雨季節(jié)亦高達(dá)300NTU,水質(zhì)略顯堿性,含藻類較多,黏度大,沉淀池排泥水主要為無機(jī)親水性污泥,其成分由水中無機(jī)物、有機(jī)物和水處理中投加的聚合氯化鋁(PAC)反應(yīng)形成的AI2O3等組成,沉淀和脫水性能較差。

排泥水處理系統(tǒng)為3#水廠環(huán)保配套設(shè)施,同步建成投產(chǎn),擔(dān)負(fù)3套沉淀池排泥水的回收循環(huán)利用處理。排泥水處理系統(tǒng)工藝過程主要包括排泥水調(diào)質(zhì)工序、均質(zhì)工序、濃縮工序、脫水工序、固廢處置工序。排排泥水處理系統(tǒng)共配備2臺(tái)過濾面積為360NTU、1500系列隔膜式壓濾機(jī)。爐壓濾機(jī)為原裝置配備的進(jìn)口機(jī),2#壓濾機(jī)為技改技措中增置的國產(chǎn)機(jī)。2水壓濾機(jī)增置目的為增強(qiáng)裝置臺(tái)風(fēng)雨季高濁水應(yīng)對(duì)能力及減輕爐壓濾機(jī)運(yùn)行負(fù)荷,為維護(hù)保養(yǎng)騰足時(shí)間。壓濾機(jī)設(shè)計(jì)運(yùn)行每臺(tái)每天2個(gè)周期,每周期6h,出餅含水率不大于70%,按3套水廠總制水能力為260kt/d,原水濁度30NTU計(jì),相應(yīng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)率為0.321干泥。

隔膜式壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理

1500系列隔膜式壓濾機(jī)是間歇加壓過濾的壓力固液分離機(jī)械設(shè)備。由主機(jī)部分、輔機(jī)部分及電氣控制系統(tǒng)組成。主機(jī)部分包括止推板、隔膜板、廂式板、主梁、頭板、液壓系統(tǒng)、拉板系統(tǒng)。輔機(jī)部分包括二次壓榨系統(tǒng)、濾布沖洗系統(tǒng)、聚丙烯酰胺(PAM)配投系統(tǒng)。壓濾機(jī)運(yùn)行過程主要包括:進(jìn)料過濾、二次壓榨、空氣吹除、卸餅、沖洗濾布五大步序組成。“進(jìn)料過濾”步序啟動(dòng),液壓缸活塞桿及壓緊板推動(dòng)濾板向止推板方向移動(dòng)、壓緊,濾板間形成系列密封濾室。PAM配投系統(tǒng)運(yùn)行、給料泵前注藥,給料泵啟動(dòng),泥漿經(jīng)止推板中心孔送入各濾室,泥漿借助給料泵的壓力,濾液透過濾布背面進(jìn)入濾板上的排水溝、排水孔排出系統(tǒng),固形物被截留在濾腔內(nèi)逐漸形成泥餅。“進(jìn)料過濾”步序結(jié)束,停注藥,進(jìn)入“二次壓榨”步序,濾板隔膜膨脹擠壓使泥餅二次脫水。“二次壓榨”結(jié)束,進(jìn)入“空氣吹除”步序,壓力空氣經(jīng)濾板右上角的排水通道引入濾腔經(jīng)板底排水孔排出,帶走濾餅表面部分游離水。“二次吹除”步序結(jié)束,進(jìn)入“卸泥”步序,液壓缸活塞桿帶動(dòng)壓緊板回移松開濾板,機(jī)械手逐塊拉開濾板卸餅,卸餅完畢視情況啟動(dòng)沖洗濾布程序或進(jìn)入第二個(gè)壓濾運(yùn)行周期。

壓濾機(jī)運(yùn)行中存在的問題

泥餅不成形、黏性大、剝落困難壓濾機(jī)濾室理論深度35mm,泥餅厚度均值小于12mm,泥餅厚度明顯偏薄,泥餅不成形、黏布嚴(yán)重、剝落困難、掰分有拉絲現(xiàn)象、裝車?yán)щy,泥餅含水率均值不小于81%。

濾布破損率高、使用周期短2臺(tái)隔膜式壓濾機(jī)濾布由廠家配備,設(shè)計(jì)使用周期為la。按運(yùn)行記錄統(tǒng)計(jì),單臺(tái)壓濾機(jī)平均每運(yùn)行2個(gè)周期有1張濾布破損,單臺(tái)壓濾機(jī)濾布使用周期破損率高達(dá)0.5%。單機(jī)配備100張濾布,只用100d全更換完整機(jī)濾布。濾布使用周期均值不足設(shè)計(jì)周期的1/3。破損部位大多發(fā)生在濾板四角處的排水孔部位。

進(jìn)料單螺桿泵軸承損壞頻繁每臺(tái)隔膜式壓濾機(jī)各配備2臺(tái)單螺桿進(jìn)料泵,一用一備,設(shè)計(jì)出口壓力1.2MPa,流量50m3/h。軸承損壞頻繁,使用周期最長2個(gè)月,最短時(shí)間不足15d。

臺(tái)時(shí)產(chǎn)率低設(shè)計(jì)總制水能力為260kt/d,原水濁度30NTU計(jì),相應(yīng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)率為0.32t干泥。實(shí)際生產(chǎn)臺(tái)時(shí)產(chǎn)率平均值不大于0.251干泥,系統(tǒng)每小時(shí)滯積0.14t干泥。另外,雨季時(shí)節(jié),原水濁度經(jīng)常超越設(shè)計(jì)值,壓濾機(jī)也經(jīng)常停機(jī)維護(hù)需要時(shí)間,顯然,壓濾機(jī)產(chǎn)率不能滿足生產(chǎn)需求。4原因分析。

泥餅含水率高、產(chǎn)率低PAM具有壓縮雙電層和吸附架橋雙重功能,可以改善污泥脫水性能,但PAM強(qiáng)黏性質(zhì)亦能造成壓濾機(jī)濾布孔隙堵塞,降低濾布的透水性能,導(dǎo)致泥餅變薄、含水率高、壓濾機(jī)產(chǎn)率降低等負(fù)面效應(yīng)。裝置濃縮工序及脫水工序均配備投加PAM系統(tǒng),PAM分別于濃縮池中心筒及壓濾機(jī)進(jìn)料泵前注入,PAM配制濃度0.1%,兩投加點(diǎn)投加量均為620L/h,按裝置設(shè)計(jì)排泥水處理能力0.3%含固率沉淀池排泥水量2500t/d計(jì),則系統(tǒng)投加PAM量近4kg/t干泥。PAM投加量和污泥特征、藥品性質(zhì)、使用環(huán)境等因素有關(guān),合理的投加量需要依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況確定。根據(jù)本裝置PAM投加量(4kg/t干泥)及裝置運(yùn)行生產(chǎn)中注意到的泥餅黏性大、餅面有藥液殘留、濾液黏滑等現(xiàn)象。分析認(rèn)為:因脫水工序壓濾機(jī)進(jìn)料泵前投加PAM過量,藥液殘留,導(dǎo)致濾布孔隙堵塞、泥餅含水率高,造成“泥餅不成形、黏性大、剝落困難”。

濾布破損率高由于濾布孔隙堵塞,濾液通過阻力大,來自進(jìn)料泵壓力泥漿作用下,壓濾機(jī)濾室壓力增大,濾布承受泥漿巨大壓力,特別是濾板出水孔處部位,正背面兩側(cè)壓差最大,最易被高壓泥漿沖破。分析認(rèn)為:濾布破損率高、破損部位原因與壓濾機(jī)進(jìn)料泵前投加過量PAM有關(guān)。

壓濾機(jī)進(jìn)料泵軸承受損隔膜式壓濾機(jī)進(jìn)料泵為單螺桿回轉(zhuǎn)式容積泵,其工作原理是通過改變工作腔的容積進(jìn)行吸入和排出。從理論上講只要泵定子、軸承等部件強(qiáng)度足夠,泵出口壓力應(yīng)該可以無極限高。由于濾布孔隙堵塞,泵出口壓力積儲(chǔ),轉(zhuǎn)子軸向力持續(xù)增大,以至突破軸承負(fù)荷極限。分析認(rèn)為:進(jìn)料單螺桿泵軸承損壞頻繁原因與壓濾機(jī)進(jìn)料泵前投加過量PAM有關(guān)。

臺(tái)時(shí)產(chǎn)率低壓濾機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)率和進(jìn)料時(shí)長、濾布通過能力、污泥比阻值、進(jìn)料流量、進(jìn)料污泥濃度、壓濾機(jī)過濾面積等因素有關(guān)。其中污泥比阻值和污泥性質(zhì)有關(guān),在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中應(yīng)已充分考濾;壓濾機(jī)過濾面積為壓濾機(jī)規(guī)格確定為固定參數(shù);壓濾機(jī)進(jìn)料流量、進(jìn)料污泥濃度為工藝過程可控制參數(shù),并非主要因素。PAM投加過量能堵塞濾布孔隙,濾液通過量受限,導(dǎo)致濾腔進(jìn)料流量受限,單位時(shí)間濾布截留固形物量減少,臺(tái)時(shí)產(chǎn)率降低。進(jìn)料時(shí)長較短,濾布截留污泥量不足,成餅質(zhì)差、量少,甚至泥餅不成形,污泥得不到有效處理,導(dǎo)致壓濾機(jī)產(chǎn)率低;進(jìn)料時(shí)長過大,濾布濾液通過能力降低,進(jìn)料流量降低,單位時(shí)間濾布截留污泥量降低,亦能導(dǎo)致壓濾機(jī)產(chǎn)率低。

優(yōu)化試驗(yàn)方案

基于以上對(duì)隔膜式壓濾機(jī)運(yùn)行過程中存在的濾布破損率高及臺(tái)時(shí)產(chǎn)率低等系列問題原因分析結(jié)論,必須降低PAM壓濾機(jī)進(jìn)料泵前投加量及對(duì)壓濾機(jī)運(yùn)行周期進(jìn)料時(shí)長進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,才能達(dá)到裝置降耗增效目的。為確定合理的壓濾機(jī)進(jìn)料泵前PAM投加量及最優(yōu)周期進(jìn)料時(shí)長,設(shè)計(jì)了研究壓濾機(jī)進(jìn)料泵前PAM投加量、周期進(jìn)料時(shí)長與臺(tái)時(shí)產(chǎn)率和濾布破損率等工藝參數(shù)變化關(guān)系的壓濾機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)方案。試驗(yàn)方案分兩部分,每部分5個(gè)階段,第一部分(第1~5階段),PAM投加藥量試驗(yàn)。研究PAM壓濾機(jī)進(jìn)料泵前投加量與各項(xiàng)工藝參數(shù)變化關(guān)系;第二部分(第6~10階段),周期進(jìn)料時(shí)長試驗(yàn)。研究周期進(jìn)料時(shí)長與各項(xiàng)工藝參數(shù)變化關(guān)系。

PAM藥投加量試驗(yàn)

試驗(yàn)過程中,逐階段遞減50%PAM投加量直至0投加量,并對(duì)此期間的泥餅含水率、濾布破損率、臺(tái)時(shí)產(chǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。從階段試驗(yàn)結(jié)果得出,PAM投加量從原工況620L/h逐階段遞減至第3階段77.5L/h,濾布破損率從原工況平均值0.5%下降至0,直至第5階段試驗(yàn)結(jié)束維持0不變。泥餅含水率平均值從原工況81.00%下降至71.72%,一直維持下降態(tài)勢(shì),但達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)70%仍有差距;臺(tái)時(shí)產(chǎn)率平均值從原來0.251干泥提升至0.291干泥,一直維持上升態(tài)勢(shì),但達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)平均值0.32t干泥仍有差距。由此可見,采用壓濾機(jī)進(jìn)料泵前無加藥工藝操作,可有效規(guī)避濾布破損、進(jìn)料泵軸承損壞、降低泥餅含水率、提升壓濾機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)率。

運(yùn)行時(shí)間試驗(yàn)

維持壓濾機(jī)進(jìn)料泵前無投加PAM,周期進(jìn)料時(shí)長逐階段遞增2h,即從6h遞增至16h。對(duì)此期間的泥餅含水率、濾布破損率、臺(tái)時(shí)產(chǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。從階段試驗(yàn)結(jié)果得出,試驗(yàn)濾布破損率維持0增量;泥餅含水率平均值從第5階段71.72%下降至第7階段68.88%,達(dá)到工藝指標(biāo)70%設(shè)計(jì)要求。臺(tái)時(shí)產(chǎn)率平均值從第5階段0.291干泥提升至第8階段0.381干泥,達(dá)到工藝指標(biāo)0.310t干泥設(shè)計(jì)值,但隨著第9、10周期時(shí)長逐漸增加至14h、16h,臺(tái)時(shí)產(chǎn)率掉頭下行,降至0.30t干泥。由以上分析可見,壓濾機(jī)運(yùn)行時(shí)長最佳為12h。

工藝優(yōu)化效果

通過以上兩個(gè)部分的工藝方案試驗(yàn)所獲得的PAM投加量及周期進(jìn)泥時(shí)長數(shù)據(jù),對(duì)壓濾機(jī)運(yùn)行工藝進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。實(shí)踐證明,壓濾機(jī)運(yùn)行工況穩(wěn)定未發(fā)生濾布破損情況;未發(fā)現(xiàn)進(jìn)料泵軸承惡性損壞事故;泥餅含水率由原工況平均值81%下降至67.51%以下;餅厚增大由原工況平均值12mm增厚至28mm,卸餅困難狀況得到改善,壓濾機(jī)產(chǎn)率由原工況0.251干泥有效提升至0.381干泥以上。采用“機(jī)前無投加PAM工藝”替代“機(jī)前投加PAM工藝”后有效解決隔膜式壓濾機(jī)產(chǎn)率低、濾布破損率高、濾餅含水率高及進(jìn)料泵故障頻率高等生產(chǎn)問題,降耗增效成果顯著。

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