簡介
在中鋁山西分公司的多品種 產(chǎn)品~一擬薄水鋁石生產(chǎn)過程中, XMZ 1 50/1200Chamber Filter Press是洗滌、 分離崗位的主體設備。其工作可 以手動操作也可以自動運行。但 在使用過程中,由于其自動控制 系統(tǒng)存在較大問題,長期以來只 能用手動操作,不僅加大了操作 者的勞動量,也給設備維修帶來 極大不便。其故障主要表現(xiàn)在拉、 取板不正常和不能自動保壓。 廂式壓濾機的工作過程 廂式壓濾機的工作全過程共 包括6種工作狀態(tài),可以手動或自動完成。
廂式壓濾機自動過程框圖在自動狀態(tài)下,這6種工作狀 態(tài)之間的轉(zhuǎn)換是由PLC內(nèi)部邏輯 程序根據(jù)外部控制元件的反饋信 號條件來完成的。其外部反饋信 號主要是由電接點壓力表(PY)、限 位開關(guān)(SQ)、壓力繼電器(SP.SP,) 等控制元件傳來的。PLC根據(jù)其輸 入決定輸出信號送到各個電磁閥 線圈或控制油泵電機的接觸器線 圈,從而實現(xiàn)各個工作狀態(tài)。
自動運行過程中的故障分析
拉、取板不IE常及解決方法
(1)故障現(xiàn)象:在自動運行狀態(tài)下,經(jīng)常出現(xiàn)拉、取板不正常的 現(xiàn)象。即:取板到位后移板器不動 作或拉板到位后移板器不動作, 不能連續(xù)拉完所有濾板。
(2)解決方法:首先打在手動 狀態(tài),試拉、取板工作正常,可以 確定拉、取板電磁閥和油泵無故 障。再在自動運行狀態(tài)下,觀察 PLC上信號指示。發(fā)現(xiàn)拉、取板壓 力繼電器輸入的信號不正常。正 常情況下,取板到位后,取板壓力 繼電器動作,PLC輸入點03帶電。 而拉板到位后,拉板壓力繼電器 動作,PLC輸入點04帶電。可在故 障時,取板到位后0 3燈不亮,說 明取板壓力繼電器無信號輸入。 或者拉板到位后04燈不亮,說明 拉板壓力繼電器無信號輸入。 拉取板壓力繼電器的電信號 是通過微動開關(guān)傳到PLC的。用萬用表檢查微動開關(guān)觸點,發(fā)現(xiàn)其常開點接觸不良,可以斷定微動 開關(guān)動作異常是拉、取板不正常 的原因。打開微動開關(guān)發(fā)現(xiàn),觸點 接觸不正常的原因是由于油滲進 開關(guān)引起的。用酒精擦拭后使用 正常。但拉不完一車料又不正常 了,只好改為手動操作。后來重新 選過幾種型號的微動開關(guān),效果 均不理想。經(jīng)研究,改用日本生產(chǎn) 的MAP一080/20壓力繼電器,只需 調(diào)整好其動作壓力,拉、取板異常 的問題得到了解決。
自動保壓不正常及解決方法
(1)故障現(xiàn)象:機頭壓緊油壓 上升達上限后,過濾保壓指示燈 不亮,壓力泄露到下限后,油泵也 不能再啟動,不能保證上料時不 刺料。
(2)解決方法:機頭壓緊,壓 力達上限后,PLC上輸入點05帶 電,經(jīng)過一定的延時,PLC輸出點 06帶電,壓濾機進入保壓狀態(tài)。當 壓力下降到下限后,輸出點06帶 電,油泵自行啟動,機頭壓力開始 上升。由此,能保障在進料時濾板 一直處于壓緊狀態(tài)。故障時,壓力 達上限后,05燈不亮,油泵一直運 行。用萬用表檢查電接點壓力表 觸點,發(fā)現(xiàn)接觸不良。由于其安裝 在機頭位置,懷疑也是油滲進表 內(nèi)所致。用酒精擦拭其觸點后,壓 力達上限05燈亮,自動保壓正常。 為徹底解決此問題,經(jīng)咨詢儀表 技術(shù)人員,選用一種磁觸式Y(jié)XC— l 50型電接點壓力表,其觸點接觸 效果較好,此故障得到了解決。
concluding remarks
通過對以上2種故障現(xiàn)象的 剖析,找出了XMZl50/1200廂式filter press自控系統(tǒng)不能正常運行的原 因,并進行了改造,從而使其正常 工作,大大降低了勞動者的強度, 提高了設備的利用率。