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Diaphragm type plate and frame filter press dewatering system

Category.Technical Literature 884

introductory

Plate and frame filter press較其他脫水設(shè)備而言,有著污泥脫水含固率較高的特點(diǎn),在目前垃圾填埋土地資源越來(lái)越緊缺的情況下,板框壓濾機(jī)在許多水廠中得到了應(yīng)用,逐漸成為污泥減量的重要手段之一。板框壓濾機(jī)內(nèi)部參數(shù)的可調(diào)性較小,因此對(duì)整個(gè)脫水系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化顯得尤為重要。本文通過(guò)對(duì)筆架山水廠的隔膜板框壓濾脫水系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改造優(yōu)化,探討改善板框壓濾機(jī)工作運(yùn)行工況的可行措施,并為生產(chǎn)提供指導(dǎo)性建議。

1水廠污泥脫水系統(tǒng)介紹

1.1 污泥脫水系統(tǒng)

山水廠設(shè)計(jì)能力52萬(wàn)m3/d,目前供水量約20萬(wàn)m3/d,有一套完整的污泥回收及處理工藝,可滿足零排放的環(huán)保要求,具體工藝流程見(jiàn)圖1.

隔膜式板框壓濾機(jī)脫水系統(tǒng)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

生產(chǎn)廢水主要為砂濾池和炭濾池反沖洗廢水和絮凝沉淀池排泥水。回流水池接受砂濾池和炭濾池的反沖洗廢水,其上清液回流至原水配水井,底泥進(jìn)入均衡池。均衡池共2座,接受絮凝沉淀池以及回流水池的排泥水,污泥含水率99暢0% ~ 99暢7% 。均衡池內(nèi)設(shè)浮動(dòng)槽,上清液通過(guò)浮動(dòng)槽重力排到提升泵房?jī)?nèi)的集水池后回流至配水井,底泥則經(jīng)提升泵送入濃縮池。濃縮池共設(shè)2座,為中心輻流式進(jìn)泥,底泥經(jīng)濃縮后污泥濃度達(dá)到2% ~ 5% ,再經(jīng)儲(chǔ)泥池進(jìn)入壓濾機(jī)壓成泥餅外運(yùn)至垃圾處理場(chǎng)。

1.2 隔膜壓濾系統(tǒng)隔膜壓濾系統(tǒng)共設(shè)2臺(tái)隔膜式板框壓濾機(jī),系統(tǒng)工作過(guò)程如圖2所示:首先進(jìn)泥泵啟動(dòng),過(guò)濾開(kāi)始時(shí),濾液排出管上的閥門(mén)關(guān)閉,保證壓濾機(jī)快速穩(wěn)定地充滿。進(jìn)泥壓力逐漸升高,達(dá)到0暢2MPa后,濾液排出管上的閥門(mén)開(kāi)啟,進(jìn)泥過(guò)程繼續(xù),以0暢02MPa步長(zhǎng)逐漸增加壓力,直到0暢75MPa,以0暢75MPa的壓力持續(xù)進(jìn)泥5 000s。進(jìn)泥結(jié)束后,隔膜擠壓系統(tǒng)開(kāi)始工作,擠壓泵開(kāi)啟,擠壓水進(jìn)入板框壓濾機(jī)并對(duì)污泥進(jìn)行壓榨,最大壓力可達(dá)1暢3MPa。壓榨結(jié)束后,空壓機(jī)系統(tǒng)啟動(dòng)并開(kāi)始中心吹泥,將管道內(nèi)殘余泥漿吹回到儲(chǔ)泥池中,壓力逐漸下降,擠壓水回流至隔膜擠壓系統(tǒng)中。

隔膜式板框壓濾機(jī)脫水系統(tǒng)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

該套污泥脫水系統(tǒng)在在試運(yùn)行階段運(yùn)行正常,但不久后開(kāi)始出現(xiàn)一系列問(wèn)題:進(jìn)泥量只達(dá)到15m3/框,每個(gè)進(jìn)泥周期很短,僅4 200s左右,板框壓濾機(jī)從0到0暢75MPa的進(jìn)泥壓力僅持續(xù)1 500s左右,導(dǎo)致員工的工作量很大,而且出泥量少,工作效率低。對(duì)濾布進(jìn)行人工浸泡(稀鹽酸)并歷經(jīng)20d的拆布換布后,初期運(yùn)行效果有很大的提高,卸泥也不需要人工干預(yù),但持續(xù)2 ~ 3個(gè)月后效果又變差。初步認(rèn)定為污泥調(diào)質(zhì)欠佳而導(dǎo)致濾布工況迅速變差,因此對(duì)絮凝劑投藥點(diǎn)及投藥量進(jìn)行了優(yōu)化和改造。

2投藥點(diǎn)優(yōu)選

絮凝劑投藥點(diǎn)的位置影響藥劑與污泥的混合效果,為考察絮凝劑與污泥的不同混合效果,在板框壓濾機(jī)入口的不同距離進(jìn)行了4個(gè)階段的投藥點(diǎn)改造。藥劑選用9920型陽(yáng)離子PAM,配置濃度為1暢5 ‰ 。投藥點(diǎn)改造方案具體如下:

(1)投藥點(diǎn)一(最初設(shè)定) :加藥點(diǎn)在板框壓濾機(jī)前距離1m的進(jìn)泥管上,PAM與污泥的混合時(shí)間相當(dāng)短,幾乎剛加入便進(jìn)入隔膜式板框壓濾機(jī)。(2)投藥點(diǎn)二(前移投加) :加藥點(diǎn)前移至進(jìn)泥泵后的輸泥管上,距隔膜式板框壓濾機(jī)約20m,PAM與污泥的反應(yīng)時(shí)間得到了適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)。

(3)投藥點(diǎn)三(前移投加) :加藥點(diǎn)在儲(chǔ)泥池上端,進(jìn)一步延長(zhǎng)PAM與污泥的反應(yīng)時(shí)間。

(4)投藥點(diǎn)四(前移-多點(diǎn)投加) :將加藥點(diǎn)設(shè)為多點(diǎn)投加,增加兩條加藥管,1條放置于送泥泵的出口(儲(chǔ)泥池上端) ,當(dāng)濃縮池底部污泥進(jìn)入脫水車間的儲(chǔ)泥池時(shí),人工打開(kāi)加藥管,讓新進(jìn)儲(chǔ)泥池的泥和藥先進(jìn)行1次簡(jiǎn)單的混合;另1條放置于進(jìn)泥泵入口(儲(chǔ)泥池底部) ,當(dāng)進(jìn)泥泵開(kāi)始進(jìn)泥時(shí),人工打開(kāi)加藥閥門(mén),讓藥再與泥進(jìn)行1次泵攪拌后才進(jìn)入壓濾機(jī)。通過(guò)各不同階段的運(yùn)行對(duì)4個(gè)投藥點(diǎn)的運(yùn)行效果進(jìn)行對(duì)比,其中污泥含固率檢測(cè)方法采用重量法,直觀指標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。投藥點(diǎn)四的各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于其他3個(gè)投藥點(diǎn),在進(jìn)泥濃度沒(méi)有明顯變化的情況下,相對(duì)于初設(shè)的投藥點(diǎn)一,每個(gè)壓濾周期的平均處理量幾乎上升了一倍,同時(shí),濾布的工況得到改善,濾布機(jī)洗及酸洗的周期都得到延長(zhǎng),卸泥也更加順暢,減少了人工干預(yù)的程度,大大減少了人工成本。出泥泥餅的含水率有一定的下降,且泥餅的平均厚度增加,表明板框壓濾機(jī)的處理效率得到了提高。其主要原因是由于投藥點(diǎn)四將投藥點(diǎn)不斷前移并將單點(diǎn)投加改進(jìn)為多點(diǎn)投加,改善了污泥與PAM的混合效果,同時(shí)為兩者的絮凝反應(yīng)提供了適當(dāng)?shù)臅r(shí)間,從而使污泥調(diào)質(zhì)效果得到提升,板框壓濾機(jī)的運(yùn)行工況也得到了較大的改善。因此,投藥點(diǎn)四為最佳投點(diǎn)方案。

3投藥量?jī)?yōu)化

在山水廠儲(chǔ)泥池中投加不同量的9920型PAM(配置濃度為1暢5 ‰ )進(jìn)行污泥調(diào)質(zhì),隨后由進(jìn)泥泵將污泥送入板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。通過(guò)測(cè)定不同壓榨批次的泥餅含固率、濾液懸浮顆粒物(SS) 、固體回收率及干泥產(chǎn)量等指標(biāo),考察不同投藥量情況下,隔膜式板框壓濾機(jī)的運(yùn)行工況。污泥含固率檢測(cè)方法采用重量法,濾液SS測(cè)定采用美國(guó)哈希HACH眗DR890檢測(cè)儀,干泥量根據(jù)污泥含固率計(jì)算,固體回收率根據(jù)進(jìn)出泥含固率、濾液SS計(jì)算。不同投藥量對(duì)出泥含固率及干泥量的影響如圖3 、圖4所示。對(duì)于出泥含固率,當(dāng)投藥量增加的情況下污泥含固率有上升趨勢(shì),且從3暢0kg/tDS增加至3暢5kg/tDS時(shí),污泥調(diào)質(zhì)效果提升最大。就平均每壓濾周期的干泥產(chǎn)量而言,當(dāng)投藥量為3暢0kg/tDS時(shí)最優(yōu),3暢5kg/tDS及4暢0kg/tDS次之,2暢5kg/tDS時(shí)最差。板框壓濾機(jī)每周期的干泥產(chǎn)量與濃縮池的運(yùn)行情況有較為密切的關(guān)系,目前筆架山水廠的濃縮池運(yùn)行情況較為穩(wěn)定,出泥含固率基本維持在2% ~ 5% ,出泥濃度能保持在較穩(wěn)定水平,因此干泥產(chǎn)量反映了濾布的運(yùn)行情況。當(dāng)投藥量不足時(shí),污泥調(diào)質(zhì)不足,細(xì)小顆粒物容易堵塞濾布;當(dāng)投藥量過(guò)大時(shí),不僅浪費(fèi),且易出現(xiàn)PAM自身包裹的情況,同時(shí)影響藥劑與污泥的混合均勻度,這一點(diǎn)在日常實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中也能發(fā)現(xiàn),投藥過(guò)量時(shí)濾布上會(huì)有PAM的殘余。就本次試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,3暢0 ~3暢5kg/tDS均屬可采納投藥量。投藥量對(duì)固體回收率及濾液SS的影響。考慮隔膜式板框壓濾機(jī)采用雙層濾布,對(duì)給水廠污泥的過(guò)濾效果較好,固體回收率均達(dá)99暢9%以上,濾液SS均低于35mg/L,因此投藥量的改變對(duì)這兩項(xiàng)指標(biāo)影響較小。如將本次生產(chǎn)性試驗(yàn)所有批次的進(jìn)泥含固率與濾液SS相關(guān)聯(lián),可看出兩者之間有一定的正相關(guān)性。說(shuō)明在試驗(yàn)采用的投藥量下,進(jìn)泥含固率對(duì)濾液SS有一定的影響,原因可能在于污泥含固率過(guò)高會(huì)影響藥劑與污泥的混合均勻度,導(dǎo)致調(diào)質(zhì)效果變差。因此針對(duì)水廠而言,實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中應(yīng)盡量保證濃縮池的出泥含固率保持在較為穩(wěn)定的水平,不宜過(guò)高。綜合考慮以上指標(biāo),水廠在目前的生產(chǎn)條件下最佳投藥量在3暢0 ~ 3暢5kg/tDS。同時(shí)考慮到原水水質(zhì)變化、進(jìn)泥含固率與濾液懸浮顆粒物濃度關(guān)系泥性質(zhì)均會(huì)產(chǎn)生影響,應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,控制投藥量為最優(yōu)狀態(tài)。

4 Conclusion

對(duì)于水廠的隔膜式板框壓濾機(jī)而言,投藥點(diǎn)的適當(dāng)前移,并采取多點(diǎn)投加的方式,增加了PAM藥劑與污泥的混合均勻度,延長(zhǎng)了反應(yīng)時(shí)間,出泥泥餅厚度、污泥處理量以及濾布清洗周期等方面均得到了一定的提升。


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