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生物制藥廢水壓濾機(jī)處理回用工程實例

Category.Technical Literature 338

introductory

南京某生物制藥公司生產(chǎn)腫瘤、自身免疫疾病、眼底視網(wǎng)膜病變等領(lǐng)域單克隆抗體藥物。該公司排放的廢水主要來源于生產(chǎn)車間前期培養(yǎng)基的殘留廢液以及抗體純化階段的層析、細(xì)胞過濾、超濾濃縮等工序產(chǎn)生的廢液,具有水量波動大、成分復(fù)雜、有機(jī)物含量高等特點(diǎn)[1]。該工程設(shè)計處理水量150m3/d,設(shè)計進(jìn)水pH為5~6,COD<8 g/L,NH3-N、TP、SS的質(zhì)量濃度分別<120、<20、<200 mg/L。處理后出水進(jìn)行回用,主要用于企業(yè)的公共設(shè)施清潔衛(wèi)生、廁所沖洗、廠區(qū)道路灰塵抑制、掃除及廠區(qū)綠化用水等。

1廢水處理工藝

生物制藥廢水壓濾機(jī)處理回用工程實例-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

1.1工藝流程針對該企業(yè)的廢水特點(diǎn),結(jié)合太湖地區(qū)N、P零排放的要求,車間生產(chǎn)廢水采用“厭氧+A/O+砂濾+炭濾+超濾+反滲透+三效蒸發(fā)”組合工藝處理,出水滿足GB/T 18920-2002城市雜用水水質(zhì)要求,濃縮液和干污泥委外處理[2-5]。具體的工藝流程如圖1所示。

1.2工藝說明

1)污水處理系統(tǒng)。車間生產(chǎn)廢水通過管道流入集水井中,經(jīng)細(xì)格柵去除細(xì)小顆粒及懸浮物后,泵入調(diào)節(jié)池,池內(nèi)設(shè)有穿孔曝氣系統(tǒng),進(jìn)行攪拌以均勻水質(zhì)水量,出水經(jīng)泵提升進(jìn)入pH調(diào)節(jié)池,在池內(nèi)投加NaOH調(diào)節(jié)pH,調(diào)節(jié)pH后的廢水依次自流入?yún)捬醭睾虯/O池,通過微生物降解有機(jī)物,凈化廢水。A/O池出水經(jīng)豎流式沉淀池固液分離后,上清液進(jìn)入中間水池儲存,通過提升泵將水提升,依次經(jīng)過砂濾器、炭濾器、超濾和反滲透深度處理后,反滲透淡水自流入回用水池。濃水經(jīng)三效蒸發(fā)器進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,蒸汽冷凝水流入回用水池,蒸發(fā)濃縮后的濃縮液自流入濃縮液收集池,進(jìn)行外運(yùn)處理。

2)污泥處理系統(tǒng)。污泥處理系統(tǒng)主要包括污泥濃縮池和廂式壓濾機(jī)。豎流式沉淀池所產(chǎn)生的剩余污泥首先經(jīng)過管道混合器,通過投加PAM可以加快污泥聚合,易形成大顆粒物,從而加快污泥沉降,縮短濃縮時間,混合后的污泥排入污泥濃縮池進(jìn)行重力濃縮,濃縮后的污泥再通過氣動隔膜泵抽吸到廂式壓濾機(jī)中進(jìn)行壓濾,進(jìn)一步降低污泥的含水率,減小污泥體積。廂式壓濾機(jī)出來的泥餅外運(yùn)進(jìn)行填埋或焚燒處理,污泥濃縮池的上清液和廂式壓濾機(jī)產(chǎn)生的壓濾液回流到調(diào)節(jié)池再進(jìn)行處理。

2主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

2.1預(yù)處理段

1)格柵集水井。格柵集水井的尺寸為3.8 m×2.1 m×6.1 m,有效容積45 m3,HRT為7.2 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)+FRP防腐。配有潛水泵2臺(1用1備),體積流量qV=25 m3/h,揚(yáng)程H=10 m,配套電機(jī)功率P=1.5 kW;人工格柵,柵條間隙5 mm;浮球液位計4只。

2)調(diào)節(jié)池。由于該生物制藥車間是分批培養(yǎng)生產(chǎn),污水間歇排放,其排放的含氮磷廢水水力負(fù)荷隨時間有很大變化,而且來水有機(jī)物含量高、變化大。為了保證后續(xù)生化處理的穩(wěn)定運(yùn)行,需要在處理系統(tǒng)前端設(shè)置調(diào)節(jié)池以調(diào)節(jié)水質(zhì)水量。最終通過流量計調(diào)節(jié)控制調(diào)節(jié)池出水體積流量穩(wěn)定在150 m3/d。調(diào)節(jié)池的尺寸為8.2m×6.8 m×6.1 m,有效容積300 m3,HRT為48 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)+FRP防腐。配有潛水泵2臺(1用1備),qV=10 m3/h,H=10 m,P=0.75 kW;浮球液位計4只;電磁流量計1臺;空氣攪拌系統(tǒng)1套。

3)pH調(diào)節(jié)池。廢水呈弱酸性,在進(jìn)入后續(xù)生化處理單元之前,通過pH計調(diào)節(jié)控制廢水的pH在7左右。pH調(diào)節(jié)池的尺寸為3.0 m×2.1 m×2.5 m,HRT為2 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)+FRP防腐。配有空氣攪拌系統(tǒng)1套;pH計1套;綜合房內(nèi)設(shè)加藥系統(tǒng),酸、堿儲槽2座,加藥泵4臺(2用2備),qV=120 L/h,P=0.25 kW。

2.2生化處理段

1)厭氧池。由于廢水中含有大量的大分子有機(jī)物和不溶性有機(jī)物,難以直接通過好氧生物降解去除,故需預(yù)先設(shè)置厭氧池,利用厭氧微生物的新陳代謝作用,將大分子有機(jī)物分解成小分子有機(jī)物,大部分不溶性有機(jī)物也被降解為溶解性有機(jī)物,去除大部分的COD[6]。厭氧池的尺寸為9.3m×6.9 m×6.1 m,有效容積362 m3,HRT=58 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。配有潛水?dāng)嚢铏C(jī)2臺,P=1.5 kW;池內(nèi)填充彈性填料178 m3,規(guī)格150,單層填料高度3 m,共設(shè)1層。

2)A/O反 應(yīng) 池。在DO的 質(zhì) 量 濃 度 低 于0.5mg/L的缺氧條件下,廢水中殘留的部分大分子有機(jī)物在微生物水解酶的作用下降解成小分子物質(zhì),提高了可生化性,同時利用反硝化細(xì)菌在缺氧條件下生存和增殖,達(dá)到脫氮效果。經(jīng)過缺氧處理后的廢水進(jìn)入好氧池,進(jìn)行充氧曝氣,各種微生物在DO的質(zhì)量濃度為2~4 mg/L的好氧條件下充分利用廢水中的有機(jī)物質(zhì),通過自身的新陳代謝作用,將污水中大量有機(jī)物轉(zhuǎn)化為CO2和H2O,同時將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮的形式。在缺氧池和好氧池中均勻分散掛有脫氮填料,有利于提高脫氮效果。好氧池內(nèi)設(shè)硝化液內(nèi)回流系統(tǒng),綜合工藝的去除率和經(jīng)濟(jì)性,確定A/O的最佳硝化液回流體積比為225%。

缺氧池的尺寸為6.2 m×3.4 m×6.1 m,有效容積112 m3,HRT為18 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。池內(nèi)填充SJ-II型脫氮填料53 m3,配有潛水?dāng)嚢铏C(jī)1臺,P=0.85 kW。好氧池的尺寸為8.1 m×5.3 m×6.1 m,有效容積240 m3,HRT=38 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。配有混合液回流泵2臺(1用1備),qV=25 m3/h,H=10 m,P=1.5kW;電磁流量計1臺;SJ-III型脫氮填料117 m3;池內(nèi)安裝可變微孔球冠狀曝氣盤232套;鼓風(fēng)機(jī)2臺(1用1備),風(fēng)量10.64 m3/min,P=18.5 kW,出 口壓力60 kPa。3)豎流沉淀池、中間水池。經(jīng)過A/O池處理后的廢水自流入豎流沉淀池進(jìn)行泥水分離,上清液流入中間水池儲存,部分污泥回流至好氧池,剩余污泥排入污泥濃縮池進(jìn)行重力濃縮。豎流沉淀池A的尺寸為3.4 m×3.2 m×6.1 m,表面水力負(fù)荷為0.7 m3/(m2·h),地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。配有污泥回流泵2臺(1用1備);浮球液位計4只。中間水池的尺寸為2.7 m×2.7 m×6.1 m,有效容積40 m3,HRT為6.5 h,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。配有提升泵2臺(1用1備),qV=15 m3/h,H=40 m,P=5.5 kW;浮球液位計4只;電磁流量計1臺。

2.3深度處理段

1)砂濾器、炭濾器、超濾系統(tǒng)。砂濾器可以過濾去除廢水中直徑較小的顆粒物,炭濾器可以過濾和吸附直徑較小的懸浮物和有機(jī)物,經(jīng)過砂濾、炭濾后的出水再通入超濾系統(tǒng),進(jìn)一步去除廢水中殘留的大分子物質(zhì)和細(xì)小膠體,保護(hù)反滲透系統(tǒng)免受污堵,保證后續(xù)處理工藝的穩(wěn)定運(yùn)行。砂濾器的尺寸為750 mm×1 850 mm(3套),并聯(lián)運(yùn)行,過濾速度5 m/h,濾層高度1.5 m。投放0.21~0.42 mm和2.00~4.75 mm的石英砂濾料。炭濾器的尺寸為750 mm×1 850 mm(3套),并聯(lián)運(yùn)行,過濾速度5 m/h,濾層高度1.5 m,濾料為顆粒活性炭。由于生產(chǎn)廢水進(jìn)水相對變化較大,而內(nèi)壓型的中空超濾膜需要嚴(yán)格的進(jìn)水條件,因此系統(tǒng)選用外壓式中空纖維超濾膜。系統(tǒng)設(shè)3套UF裝置,并聯(lián)運(yùn)行,單套設(shè)備處理水體積流量2.1 m3/h,采用PVDF中空纖維外壓式膜組件,數(shù)量2支。配有精密過濾器1臺,精度為100μm;PE藥箱1個,型號MC120L;加藥泵2臺(1用1備),qV=4.5 L/h,P=0.25 kW;PE超濾產(chǎn)水箱,型號PT-2000L;UF機(jī)架1套。反洗水箱與過濾水箱共用。反洗水泵2臺(1用1備),qV=3m3/h,H=30 m,P=0.75 kW;清洗水箱與反滲透共用;清洗水泵與反滲透共用。

2)反滲透系統(tǒng)。反滲透系統(tǒng)由精密過濾器、膜過濾部分和系統(tǒng)清洗部分組成。超濾系統(tǒng)出水經(jīng)過泵提升進(jìn)入反滲透系統(tǒng),在壓力驅(qū)動下,廢水通過具有高度選擇性的反滲透膜,脫除廢水中的無機(jī)鹽和有機(jī)物。系統(tǒng)設(shè)反滲透裝置3套,單套設(shè)備處理水體積流量2.1 m3/h,選用BW30-4040反滲透膜,數(shù)量9支。配有供給泵2臺(1用1備),qV=3 m3/h,H=30 m,P=0.75 kW;精密過濾器1臺,精度為5μm;PE藥箱1個,型號MC120L;加藥泵2臺(1用1備),qV=4.5L/h,P=0.25 kW;高壓泵2臺(1用1備),qV=3 m3/h,H=130 m,P=2.2 kW;電導(dǎo)率儀表1套;RO機(jī)架1套;清洗水泵1臺,qV=3 m3/h,H=30 m,P=0.75 kW;清洗水箱1套,型號PT-1000L。

3)三效蒸發(fā)器。三效蒸發(fā)器主要由相互串聯(lián)的三組蒸發(fā)器、冷凝器、鹽分離器和輔助設(shè)備等組成。反滲透的濃水進(jìn)入三效蒸發(fā)器,經(jīng)過三效蒸發(fā)冷凝的濃縮結(jié)晶過程,分離為冷凝液和濃縮晶漿廢液,冷凝液排放到回用水池,結(jié)晶鹽和有機(jī)物濃縮廢液自流入蒸發(fā)濃縮液收集池,作為危廢委外處理。設(shè)3套三效蒸發(fā)器,并聯(lián)運(yùn)行,單套設(shè)備水分蒸發(fā)量qV=700 kg/h;工作蒸汽壓力P=0.1~0.2 MPa,工作蒸汽耗量280 kg/h;循環(huán)冷卻水耗量qV=20 t/h。機(jī)組外型尺寸為3.5 m×2.5 m×4.5 m,設(shè)備材質(zhì)316 L;機(jī)組總功率P=10 kW。

4)濃縮液收集池、回用水池。濃縮液收集池的尺寸為3.8 m×2.3 m×6.1 m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。配有提升泵1臺,qV=10 m3/h,H=10 m,P=0.75 kW;浮球液位計4只。回用水池的尺寸為6.2 m×3.0 m×3.0m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。

5) 污泥濃縮池。污泥濃縮池的尺寸為3.8 m×2.8 m×6.1 m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu)。配有隔膜泵2臺(1用1備),qV=340 L/min;管道混合器1套;浮球液位計4只;液壓廂式壓濾機(jī)1臺,過濾面積F=40 m2,濾室容積V=608 L,P=2.2 kW;空壓機(jī)1臺,工作壓力P=0.8 MPa,氣體體積流量1 360 L/min。綜合房內(nèi)設(shè)聚丙烯酰胺(PAM)加藥系統(tǒng),PAM溶藥槽1座,PE材質(zhì),攪拌機(jī)1臺,P=0.4 kW;PAM加藥泵2臺(1用1備),qV=120 L/h,P=0.25 kW。

6)綜合房。3間,每間尺寸為8 m×6.5 m×5 m。分別用于膜處理及電控柜,三效蒸發(fā)器,污泥處理、加藥、風(fēng)機(jī)房等。3處理效果及運(yùn)行成本該工程自調(diào)試運(yùn)行以來,設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,出水穩(wěn)定,各項指標(biāo)平均如表1所示,滿足GB/T 18920-2002的要求。工藝運(yùn)行成本包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、蒸氣費(fèi)、人工費(fèi)。按工程處理水量150 m3/d計算。

1)電費(fèi):總裝機(jī)功率108.3 kW,設(shè)備運(yùn)行功率82.7 kW,每天耗電量約為1 588 kW·h,電價按0.86元/(kW·h)計,計9.10元/m3。

2)藥劑費(fèi):投加的藥劑主要是NaOH、H2SO4、PAM、阻垢劑,折合0.51元/ m3。

3)蒸汽費(fèi):每噸水蒸汽用量0.35~0.40 m3,每噸蒸汽價格246元,水量為45~50 t(具體根據(jù)膜的濃水產(chǎn)量而定),則每天的蒸汽費(fèi)用約為3 875~4 920元,折合25.83~32.80元/ m3。

4)人工費(fèi):該廢水處理站操作工7人,月薪按2500元/人計,折合3.89元/ m3。綜合運(yùn)行成本為39.33~46.3元/m3。

4 Conclusion

采用“厭氧+A/O+砂濾+炭濾+超濾+反滲透+三效蒸發(fā)”組合工藝深度處理后,出水COD小于50 mg/L,SS的質(zhì)量濃度小于5 mg/L,出水達(dá)到GB/T 18920-2002要求,可以滿足廠區(qū)沖廁、綠化及清洗地面的水質(zhì)要求。此工藝針對生物制藥廢水具有良好的處理效果,且運(yùn)行穩(wěn)定可靠。該工程廢水處理量為150 m3/d,不考慮設(shè)備折舊的情況下,系統(tǒng)日常運(yùn)行成本為39.33~46.3元/m3。對生物制藥廢水進(jìn)行處理回用,既減少了廢水排放量,又節(jié)約了水資源,具有良好的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。


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