foreword
steel millPlate and frame filter press主要用來(lái)處理污泥水,將泥渣和水分離,使水得以重復(fù)利用,隨著新除塵水處理系統(tǒng)的運(yùn)行,板框壓濾機(jī)出水管道內(nèi)壁出現(xiàn)白色附著物,運(yùn)行3~4天后出水管道不同程度堵塞,不得不停機(jī)進(jìn)行管道疏通,影響板框壓濾機(jī)的正常工作,使泥漿池溢出,進(jìn)而影響斜板沉淀池的正常排泥量,導(dǎo)致斜板沉淀池出水渾濁,其懸浮固體Ss>120mg/1,最高SS=275ms/1,嚴(yán)重時(shí)水質(zhì)發(fā)黑,導(dǎo)致噴淋管堵塞,影響除塵效果,有時(shí)不得不將斜板污泥排人下水道,長(zhǎng)久下去,將會(huì)使下水道泥漿沉積堵塞排水,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。經(jīng)過(guò)我們對(duì)出水管道內(nèi)壁的白色物進(jìn)行系統(tǒng)分析,化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果CaCO3=86.57%,MgCO3=4.43%,SiO2=O%,Ca3(PO4)2=0.29%,CaSO4=0.51%,其余含量未檢測(cè),根據(jù)上述成份表明,此附著物主要為碳酸鹽污垢。針對(duì)板框壓濾機(jī)出水管道結(jié)垢的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)我們對(duì)水質(zhì)指標(biāo)測(cè)定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),以及除塵水處理的工藝流程分析,認(rèn)為中間池和板框壓濾機(jī)泥漿池相互串通,是導(dǎo)致其結(jié)垢的根本原因,只有將中間池和板框壓濾機(jī)泥漿池隔開(kāi),才能夠解決板框壓濾機(jī)出水管道的結(jié)垢問(wèn)題,經(jīng)過(guò)改造后的生產(chǎn)運(yùn)行情況表明,出水管道結(jié)垢問(wèn)題得到了解決,設(shè)備運(yùn)行效果良好,水質(zhì)質(zhì)量提高,達(dá)到了預(yù)期的效果,滿足了生產(chǎn)的要求。
原因分析
從轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)經(jīng)導(dǎo)水槽進(jìn)入中間池的污水,其水質(zhì)指標(biāo)為:在硬度很低時(shí),其它指標(biāo)較高也不會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢,同時(shí)在水中也加入了一定量的阻垢劑防止結(jié)垢的發(fā)生;經(jīng)斜板沉淀池排泥進(jìn)入板框壓濾機(jī)泥漿池的水,水質(zhì)指標(biāo)一存在時(shí),其它指標(biāo)較高也不會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,從而造成管道堵塞而影響生產(chǎn)。產(chǎn)生結(jié)垢的條件必須是在一定的溫度和堿性條件下,發(fā)生反應(yīng)而導(dǎo)致結(jié)垢,由于中間池和板框泥漿池相互竄通,中間池的水中含有較高的HCO–,在流入壓濾機(jī)泥漿池后,給原來(lái)無(wú)HCO–,泥漿池中帶入一定量的HC03–,和泥漿池中大量的Ca2+結(jié)合,在PH=12和T=60cc條件下,即使有阻垢劑存在時(shí)也會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢。同時(shí)我們?cè)谀酀{池的水中和板框壓濾機(jī)出水中也檢測(cè)出了相應(yīng)的數(shù)據(jù),,并且含量較高,因而導(dǎo)致板框壓濾機(jī)出水管道內(nèi)壁結(jié)垢。
改進(jìn)措施
根據(jù)上述的結(jié)垢原因分析,導(dǎo)致板框壓濾機(jī)出水管道內(nèi)壁結(jié)垢的原因是,由于中間池和泥漿池中各個(gè)水系的成份差異,相互含有結(jié)垢的成份,又因中間池和泥漿池相通,水在兩池之間相互流動(dòng)。在一定的條件下導(dǎo)致板框壓濾機(jī)出水管道內(nèi)壁結(jié)垢,于是我們對(duì)除塵水處理工藝進(jìn)行改造,改造前的工藝流程。將中間池和泥漿池隔開(kāi),相互獨(dú)立運(yùn)行,改造后的水處理工藝流程由于中間池和排泥池之間隔開(kāi),污水相互不竄流,那么中間池水中的HCO–就不能進(jìn)入板框壓濾機(jī)泥漿池,雖然泥漿池水中含有大量的Ca2+,PH=12,溫度T=60℃,但缺少成垢的因素HCO–,也即原來(lái)結(jié)垢的平衡被破壞,而建立了新的平衡體系,改造后生產(chǎn)運(yùn)行的同時(shí),我們?cè)俅螌?duì)泥漿池中的水和板框壓濾機(jī)的管道出水指標(biāo)進(jìn)行測(cè)定,其平均硬度為24.5mgN/L,OH一=50.0mgN/L,C032。=0.8mgN/L,C1一=1120mg/L,P043。=2.50mg/L,PH=12,T=60℃,即無(wú)HCO–存在,缺少了結(jié)垢的條件,因而不會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢。
結(jié)果
除塵水處理的效果,直接影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行,同時(shí)對(duì)環(huán)境也將造成極大的影響,未經(jīng)進(jìn)行處理過(guò)的污水其平均懸浮物為19500mg/L,要進(jìn)行有效的處理,除了增加相關(guān)設(shè)施和投加輔助的藥劑以外,其水質(zhì)必須保證一定的酸堿度,以維持系統(tǒng)水的平衡,才有利于懸浮顆粒的沉降效果,使處理水中有較低的懸浮物含量,同時(shí)更要保證處理水中很低的硬度和藥劑效應(yīng),以減少管道結(jié)垢和水質(zhì)清潔,使水系統(tǒng)長(zhǎng)久運(yùn)行。一段時(shí)期的生產(chǎn)結(jié)果表明,板框壓濾機(jī)出水管道未出現(xiàn)結(jié)垢的現(xiàn)象,板框壓濾機(jī)工作正常,使其壓濾效率得以提高,同時(shí)斜板沉淀池的排泥也能夠按時(shí)有序進(jìn)行,斜板出水質(zhì)量得到了改善,其出水SS<100mg/L,平均硬度為0.6mgN/L,PH=9~10等,從每天的運(yùn)行情況表明,水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定,系統(tǒng)運(yùn)行正常,滿足了煉鋼生產(chǎn)的需要。