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壓濾機脫水效果的理論分析與實踐研究

Category.Technical Literature Maintenance 682

filter press是一種耗能低,處理能力高,脫水效果好,入 料范圍寬的脫水設備之一,廣泛應用于污水處理、選礦等行業。隨高效壓濾技術的發展,壓濾機的脫水效果 遠遠高于從前,呈替代加壓過濾機的趨勢。這是由于加壓 過濾機的自身缺陷(不適應極細粒,能耗高,處理能力小, 維護困難等),更重要的是壓濾機的脫水效果大幅度提高, 弱化了加壓過濾機的優勢。但現階段的Fine Coal Filter Press的 脫水效果并不突出。選型時若對入料性質的研究不足,配 件與工藝參數選擇不好,脫水效果必不理想。隨選煤廠生 產能力的提高和工藝改進,也會導致原壓濾機的不能適應 新狀況。這就需要對原壓濾機進行改造,因而對壓濾機實 際具備脫水能力的技術進行深入分析是必要的。

壓濾機脫水措施的效果分析

壓濾機主要脫水措施有泵送擠壓、隔膜壓榨、反吹、 穿流等。其中泵送擠壓脫水為早期廂式壓濾機的基本脫水 方式,通過泵將物料送人過濾室內,并利用持續的泵壓推 擠物料使之脫水。這也是目前壓濾機的基本人料方式之一。 但由于泵送壓力有限,難以達到更好的脫水效果。多個濾板或隔膜板相互擠靠形成濾腔,高水含量煤漿由泵通過入料 管送入濾腔內部,閥門開啟時,泵送持續給料會將水分通過濾布從濾板上的孔隙中流出。當濾腔內積存物料 后,水分的流動將受到阻礙,這時就需要提高泵的壓力, 以利于水分的排除。當泵壓達到極限時,將不能繼續脫水。

隔膜壓榨

隔膜壓榨是將高壓氣體或液體通入具有彈性的隔膜 板內部,使隔膜外鼓,擠壓 由泵送擠壓過程初步形成的 高水分濾餅,以達到進一步 脫水的目的。壓力的提高和壓榨介質的填充速度加快,會進一步縮 短壓榨時間。設濾餅顆粒之間充滿水,且固體顆粒不會透 過濾布,壓榨開始至結束后濾餅體積的減少百分比0為壓 縮率,壓榨前濾餅視體積為y,其水分為M,濾餅質量為 m,煤的真密度為艿,水的密度為P。。則: 壓榨前,濾餅中水的質量m.=mM; 壓榨后,水的質量減少△m為:Am=p。·AV=p0K; 壓榨后,水的質量m。為:m,=m,一Am=mM-p。K; 壓榨前后,煤餅干煤質量m。均為:m。=m(1一M)。可見壓榨后濾餅的水分肘。是壓榨前水分M和壓縮比0 的函數。當壓濾機入料結束后,M為定值,此時隨著0的 提高,M。減小。式(3)完全可以擴展到整個循環過程中, 此時肘為人料水分,0為整個過程的煤泥水體積減小量。 若取濾餅密度為P。,則其比重即為K=p。/p。,代人式(1) 可得: 壓縮比與壓榨壓力、壓榨時間有關和壓榨前濾餅的特 性有關。若認為顆粒不被壓碎,可知只有當濾餅顆粒達到 最緊密堆積時,壓縮比達到最大值0。設顆粒間空隙占物 料堆積體積的百分數為顆粒空隙率礦,濾餅的視密度為一, 堆積密度為6。,則空隙率:盯=(6.一6。)/8。。在最緊密堆 積時必然有最小的空隙率盯。,通過提高隔膜壓力的方式提高壓縮比,最終將因濾餅 顆粒存在最緊密堆積而達到極限。達到極限后,顆粒問形 成堅固的骨架,繼續提高壓力將難以進一步提高壓縮比, 除非將顆粒壓碎,但將對設備(尤其是濾板)造成很大的 損害。 若取壓榨前濾餅水分為30%,干煤的比重為1.3 g/cm3,最小間隙率為15%,則通過式(6)計算得到的最大 壓縮比為24%,若取壓榨后的實際壓縮比為10%,濾餅比 重為1.29/cm3,則通過式(4)可得到壓縮10%后的水分為 23.6%,效果明顯。

反吹

反吹是將入料管中的高水分煤泥用高壓風噴吹回入料 桶的工序,以進一步降低水分和減少人料管殘存的高水分 煤泥污染濾餅為反吹工序。 設濾板外沿厚度為d,濾餅的厚度為£,中心孔面積為 S,濾室單側面積為S,,濾餅水分為肘,假設人料管中殘存 物料全部為水。入料管中水的質量m。=podS;濾餅的質量 me=pcV c 2p。s。Lo以中心管中全部是水為前提,故AM為通過穿流 最大可降低水分。s,約為.s的100倍(2.5m板中心孔徑約 為15cm),d約為L的兩倍,P。約為P。的1.2倍,若M= 30%,可根據式(7)計算得到AM=1.18%。實際上通過反 吹可以降低的水分更少,說明反吹的主要目的是防止中心 孔高水分煤泥污染濾餅,而非脫水。已壓榨結束的不同壓濾機的濾餅比重相差不大,若認 為其濾餅比重K不變,則可繪制出△肘與吼之間的關系 曲線如圖4所示。可見,隨著濾餅中心孔體積比凰的增 加,反吹的效果越差。同一臺壓濾機K,確定,知 AM與肘呈負相關線性關系。可見只有在經過其他工序后 得到的濾餅水分較低時,反吹才具有一定程度的效果。考 慮到式(8)的分母很高,其效果也不會太明顯。

穿流

穿流是指將高壓風從濾板角孔或入料孔吹人,氣流經 過濾餅從濾板的出液孔排出,同時帶走顆粒間水分。即為穿流工序。壓榨過程的后期由于顆粒間的骨架支撐作用,繼續增加壓縮比所 需要的壓力和時間將非常高,而達到最大壓縮比時,則不 能再通過壓榨來降低水分了。此時通過穿流可以進一步降水。且經過穿流后,濾餅粘聯性降低,使其更易松散破碎, 而提高摻配均勻性。降低水分的大小,與穿流所能夠吹出 的空隙水有關。在理想狀況下,認為將顆粒間空隙水和外 層的吸附水全部由穿流風帶走,則此時濾餅的水分應當為 最高內在水分MHC。 氣流吹入濾餅,能夠吹空的顆粒間空隙總量與濾餅的 密實程度有關。若濾餅密封程度不均勻,氣流會從較疏松 的地方漏出,而不會穿過所有空隙。過高的密實程度則會 導致濾餅將濾孔完全密封。因此壓榨過程不應該將濾餅壓 的過于緊密,應當保證濾餅具有一定的松散程度。

現場實踐

現場很難即時檢測濾餅壓縮比,因而也就不能據此進 行壓濾機的實時調節。而穿流過程氣流通過濾餅受到的影 響非常復雜,現有技術條件也不能實時準確地得出其吹空 的顆粒間空隙。根據人料的濃度、流量以及時間計算出總 壓縮比,可以獲得濾餅充滿濾腔的時間點,也就是停止入 料并進行隔膜壓榨的時間點。這需要高準確度的濃度檢測 儀器做支撐。總之,對已知煤泥樣品的壓濾脫水效果預測和對已有壓濾機工 作狀況的評價,并在高固含量物料濃度實時檢測取得突破 后,可實現壓濾機入料截止工序的自動控制,從而減輕工 人的工作壓力。

現場實驗介紹

選煤廠為無煙煤選煤廠,改造后浮選精 煤利用兩臺快開式diaphragm filter press進行脫水,得到精煤泥產品與末 精煤摻配后銷售。但濾餅水分高(高于27%,甚至達到30%), 濾餅結塊夾心現象嚴重(圖3改造前),摻配難度大。為提高脫 水效果,需對原設備工藝條件進行以下改造。

1)濾布:原濾布比阻過大,會使得濾餅體積壓縮難度 增大,相同壓榨壓力下的壓縮比不足,濾餅水分降低困難, 而且易粘附濾布,改用透氣率較大的緞紋濾布后,脫餅效 果明顯變好,工人勞動強度大大減少,而濾液質量未惡化。

2)壓榨壓力:該廠所用隔膜板抗壓能力強。可在極高壓 力下(1MPa)反復壓榨1萬次以上,而原系統設計的壓榨壓力 僅為0.6MPa,實際使用時為0.5MPa,且壓力不能進行調節。 故額外增設一臺空壓機,將壓力提高至o.7一o.MMPa。

3)操作工序:原操作工序為先反吹后壓榨,表內壓由 0.6MPa迅速降低至0.2MPa以下,而后緩慢提升,在壓榨 結束時,表壓為0.5Mh左右。這說明實際壓榨過程的平均 壓力達不到0.5MPa。由于反吹的降水能力要比隔膜壓榨低 非常多,而原操作工序,使腔內卸壓過多的直接結果就是 壓榨能力上不去,壓縮比低。因此將原工序改為先壓榨后, 表壓在壓榨階段最低為0.6MPa,并很快穩定在0.7~ 0.85MPa(終壓)。

3)助濾劑:添加助濾劑可以優化煤泥水中顆粒間的空 間構架,形成很好的松散堆積結構,從而降低濾餅的脫水難度。現場實驗添加的助濾劑為低分子量聚丙烯酰胺 與聚合氯化鋁。

改造結果分析

現場實踐結果,可見在壓榨壓力0.85MPa時, 濾餅水分降低到22.4%,效果最為明顯;而壓力為 0.76MPa時濾餅水分降低了1.5%;在配合助濾劑的情況 下,濾餅水分降低了2.6%,可見助濾劑對降低濾餅水分有較明顯的效果。但在實驗過程中發現助濾劑會使單循環入 料時間延長。經分析認為是由于助濾劑使煤泥水粘度提高, 而入料泵能力不足。

reach a verdict

1.壓濾機脫水效果均可以統一到脫水前后物料的體積壓縮比上,壓縮比越高,水分越低。

2.隔膜壓榨的脫水效果明顯,但受到濾餅堆積狀態的影響,存在極限。

3.反吹的脫水效果很低,主要目的是避免中心管中殘存高水分煤泥污染濾餅。

4.壓濾機合理的操作工序為先進行隔膜壓榨工序而后反吹,防止腔內卸壓過多。

5.助濾劑可以提高壓濾機的脫水效果,但需要注意添加助濾劑后會提高煤漿粘度,若入料泵能力不足將延長單循環時間。

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