概況
硫鐵礦是華東地區(qū)最大的硫鐵礦山,該礦露天和井下每年出礦約100萬噸,由 于礦石中伴生有銅、金、銀等金屬,故每年約有80萬噸礦石分別進入兩個選廠進行選 別,選銅后的尾礦即為硫鐵礦產(chǎn)品,使硫鐵礦脫水逐步成為制約礦山生產(chǎn)的一個大問 題。近幾年來,礦山逐步走出一條用壓濾工藝半脫水(即部分微細粒硫精砂進行壓濾 脫水)到全脫水的成功之路,創(chuàng)造了用壓濾機為硫鐵礦脫水的先例。 2 微細粒硫鐵礦的脫水廂式壓濾機在新橋硫鐵礦的應(yīng)用,最初是為解決露天采場礦中的微細粒脫水問題 而引進的。
引進
生產(chǎn)初期,硫鐵礦的脫水經(jīng)歷了露天堆放——外過濾——內(nèi)過濾的曲折。真空內(nèi) 濾機雖然能夠基本滿足要求,但由于礦砂中-7μ粒級含量高達18.8%,長期惡性循環(huán), 使真空內(nèi)濾機的過濾效率很低,只達到0.35t/m2h,而且濾餅水份高達16%以上;硫精 礦用汽車外運時沿途撒漏,造成損失和環(huán)境污染,極大地制約著礦山的生產(chǎn)與發(fā)展。
對此礦山組織技術(shù)人員到洗煤廠等單位考察脫水設(shè)備與工藝,大膽選用了適用于 細、泥、粘物料脫水的廂式壓濾機。該機在煤炭系統(tǒng)處理煤泥是成熟設(shè)備,但把它引 進化學(xué)礦山尚屬首次,經(jīng)過幾年的生產(chǎn)實踐,效果良好,表明應(yīng)用廂式壓濾機處理微 細粒硫鐵礦是成功的。
壓濾機的使用效果
XMZ—500型自動廂式壓濾機的進料為真空內(nèi)濾機的濾液和溢流,它們經(jīng)Φ30m濃 密池濃縮后,由泵給入壓濾機,利用泵的進漿壓力將水份壓出,濾餅水份可達14%, 壓濾機的利用系數(shù)達40kg/m2h。壓濾機吃掉約30%的細粒級硫換礦后,真空內(nèi)濾機的 效率也由原來的0.35t/m2h提高到0.5t/m2h,其濾餅水份也下降到12%,滿足了生產(chǎn)的 要求。
壓濾機改進
壓濾機原配套進料泵為80LZ—440型渣漿泵,使用過程中發(fā)現(xiàn)與硫鐵礦的硬度不相 適應(yīng),磨損快且動力消耗大,幾乎每半個月就要更換一次襯套和葉輪,一次材料費就 是3000元,維修時間長,勞動強度大,經(jīng)對比后,將渣漿泵換成4PNJA(B)襯膠泵, 不但進料壓力能夠滿足濾餅水份的要求,而且單機成本(電費)就減少3.5萬元/年, 同時減少了維修量和勞動強度,節(jié)約材料費3萬元/年,還提高了壓濾機的利用系數(shù)。
硫鐵礦全都進入壓濾工藝
在一選廠微細粒硫鐵礦采用壓濾機脫水取得成功后,對與井下坑采配套的年處理 原礦60萬噸的二選廠脫水工藝及設(shè)備選型進行了研究,決定采用水口山礦務(wù)局研制的 XYZ—20型壓濾機。
??3.1 基本情況
XYZ—20型壓濾機與XMZ—500型壓濾機最大的不同之處在于,該機采用料罐儲 料,儲滿后(4m3)由氣壓將罐中的礦漿壓入濾室,進完漿后,料罐繼續(xù)進行儲料,而 壓濾機上則由壓縮空氣對濾餅進行壓榨和吹干,這一套程序全部實現(xiàn)由PC集中控制。
??3.2 存在問題
二選廠壓濾車間于96年1月建成投產(chǎn),試生產(chǎn)過程中暴露出來的最大問題就是料罐 堵塞,礦漿從Φ50?濃密池底自流入料罐,滿罐后進漿閥關(guān)閉,再由0.4Mpa的風(fēng)壓將 罐中儲料壓入濾室,這時料罐底部及出口管道出現(xiàn)了嚴重的堵塞(見圖1),其內(nèi)部下 1/3—1/2全被礦砂堵死,風(fēng)壓增大后還會將礦漿從罐頂泄氣閥內(nèi)沖出,打開罐門從 內(nèi)掏出的幾乎就是壓干了的濾餅,生產(chǎn)無法正常進行下去。
?3.3 原因分析
主要是在引進該壓濾機時忽視了一個重要因素——物料特性,原使用單位用來壓 濾泡沫產(chǎn)品,那些鉛鋅精礦粒度細、沉降慢;而我們拿來壓濾槽底產(chǎn)品,硫精礦粒度 相對要粗一些,比重大、沉降快,在礦漿自流入料罐的2—4分鐘及等待壓漿的6分鐘內(nèi) 就已完成分級沉降,以致氣體進去后只能是越壓越死。
??3.4 改進
針對料罐被堵的情況,最后取消料罐改由一臺4PNJB襯膠泵向8臺壓濾機供料,徹 底解決了堵塞問題,使生產(chǎn)得以進行下去。
??3.5 新的問題
改由對膠泵進漿后的第3個月,發(fā)現(xiàn)濾板出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,而且隨著時間的推移,濾 板開裂數(shù)也在上升,至96年底,8臺壓濾機的200塊濾板有一半出現(xiàn)開裂。為此廠內(nèi)專 門抽出4名焊工從事濾板的修復(fù)工作,但修的速度趕不上裂開的速度,很多濾板是經(jīng)幾 過幾反復(fù)修復(fù),最后裂開變形太大無法修復(fù),以修復(fù)來維持生產(chǎn)的難度越來越大,壓 濾車間又面臨停產(chǎn)的局面。
??3.6 原因分析
同樣是用襯膠泵輸送礦漿,為什么一選廠沒有出現(xiàn)濾板開裂的現(xiàn)象呢?而二選廠 就出現(xiàn)了呢?主要是兩廠濾板的結(jié)構(gòu)不一樣,進漿方式不一樣,(見圖2)一選廠的濾 板是鑄鐵件,渾為一體,進漿為中心式進漿,且進漿孔徑與輸送礦漿的管道一樣為 Φ100mm;而二廠的濾板是框式加δ12mm的鐵板焊接而成的結(jié)構(gòu)件,進漿方式為側(cè)面 式,且進漿孔徑從輸料管道開始由Φ100mm→Φ80mm→Φ40mm→Φ20mm,極易產(chǎn)生 堵塞。一旦某一板濾板的進漿孔堵塞后,該濾室是空腔,而它的鄰室則進滿料漿并將 泵壓傳遞過來,以致于將濾板壓開裂。
?3.7 再改造
針對上述情況,設(shè)計一種與一選廠濾板相似的球墨鑄鐵濾板取代原來的濾板,進 漿方式也改為中心式同孔徑進漿,配上帶濾液流通溝槽的橡膠皮,于97年9月對原壓濾 機進行了改造。試用后取得了極大的成功,不但徹底消除了濾板開裂的現(xiàn)象,而且單 機處理量也上升為原來的1.25倍,濾餅水份達13%左右,影響現(xiàn)場衛(wèi)生的噴漿現(xiàn)象也沒 有了,工人的勞動強度也減小了,取得了明顯的成效。壓濾車間的正常生產(chǎn)為整個二 選廠的正常生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ),使用至今沒有再出現(xiàn)因濾板損壞而影響生產(chǎn)的 事,使整個選廠實現(xiàn)了完全意義上的投產(chǎn)。
?結(jié)論
4.1 通過硫鐵礦兩個選廠的生產(chǎn)實踐表明壓濾脫水工藝無論是對微細粒硫鐵 礦,還是對全部硫鐵礦的脫水均是適應(yīng)的和成功的。
4.2 壓濾工藝設(shè)備從環(huán)保、煤炭系統(tǒng)引進其它行業(yè)并獲得成功是有的,但用它處 理幾十萬噸的硫鐵礦,成功地應(yīng)用于化學(xué)礦山應(yīng)為首次
4.3 對新設(shè)備、新工藝的引時應(yīng)用過程中改造、創(chuàng)新是必不可少的,而且要敢于 探索新路子。
4.4 全硫壓濾工藝的成功應(yīng)用,必將對脫水設(shè)備和工藝研究在技術(shù)上有所推進。