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軋鋼廢水降低泥餅含水率

分類:技術(shù)文獻 432

太鋼污水處理場主要處理軋鋼廢水。日均處理水量為3. 5萬噸,反 洗水量1500m\泥量320m3,反洗水及沉淀的 污泥均由泥系統(tǒng)處理,其工藝流程圖如圖1 必示。

軋鋼廢水降低泥餅含水率-板框廂式隔膜壓濾機

其中濃縮池容積為1500m3,池上設(shè)有上 清液排放管,脫水設(shè)備設(shè)有五臺XMZ300/ 1200- 3c型板框壓濾機,每臺總過濾面積 300m2,濾餅總?cè)萘?850L,五臺板框連續(xù)運 行,平均一天處理泥量為320m3

軋鋼廢水降低泥餅含水率-板框廂式隔膜壓濾機

1現(xiàn)狀分析

L 1泥砂比重較大,易沉積于濃縮池底部, 岀泥管被堵,或系統(tǒng)不能滿負荷工作,稀泥打 入板框,延長了打泥時間,減少了泥處理量。

1.2 按規(guī)程要求,吹風(fēng)時間為4h,板框濾水口處仍有水滴岀,達不到設(shè)計要求,后延長 吹風(fēng)時間至20h,泥餅含水率雖達設(shè)計要求的70%左右,但仍呈稀狀,工作中泥不好卸 車,外運時沿路流失,對環(huán)境造成二次污染, 因此認為70%的含水率不合適,只有再降低 泥餅含水量,才能減少對環(huán)境的污染。

2對策與實施

經(jīng)過一段時間運行,問題逐一暴露出來 后,認為抽泥管距濃縮池底部有500mm,使 大量泥砂沉積池底,抽不到板框。為此,在濃 縮池中安裝了曝氣管,即從空壓機出風(fēng)口引 出一管,接到濃縮池底部,使泥砂不再沉積 (如圖2),并對先吹風(fēng)后打泥和邊吹風(fēng)邊打 泥兩種方法進行試驗比較,確認后者為最佳 工作方式,該方式吹風(fēng)打泥時間7h,框內(nèi)壓 力可達0. 8MPa,效果良好。

軋鋼廢水降低泥餅含水率-板框廂式隔膜壓濾機

通過釆取以上措施,解決了泥管被堵現(xiàn) 象,縮短了打泥吋間。為縮短吹風(fēng)吋間,降低 泥餅含水率,我們在泥液中投加1/50的5% ?7%濃度的無機絮凝劑聚合氯化鋁,可以使 泥液中的泥在1分鐘內(nèi)很快地形成較大的絮 狀物,并能分解泥液中的油污,增強濾布的濾 水性。進一步縮短了打泥時間,由原7h縮至 5h左右,同時也增加了泥餅的剝離性,減輕 了工人卸泥時的勞動強度。但泥餅仍偏薄(2 ?3cm),這也是造成吹風(fēng)時間長、泥餅含水 率較高的主要原因,于是采取了一次進滿泥 后,空3h左右的水,再進行第二次進泥,泥餅 厚度增至4cm,這樣既增加了泥的處理量叉 減少了水和電的消耗量。同時,又對吹風(fēng)吋間 進行了探索,當(dāng)板框內(nèi)泥滿達0. 8MPa壓力 后開始吹風(fēng),我們對吹風(fēng)時間進行計點表明, 到濾板上滲出水滴狀時,所需的時間最短為 6h,最長為7h,所以得出每框泥吹風(fēng)時間最 短為6h,既保證了泥的脫水效果,又使卸泥 時間由原來的2h降至0. 5h左右。

軋鋼廢水降低泥餅含水率-板框廂式隔膜壓濾機

主要問題解決后,為了更加完善工序的 合理性和科學(xué)性,還發(fā)現(xiàn)卸泥完畢后的濾布 水洗是否干凈,同樣是一個保持濾布波水性 好,保證濾餅含水率不高的因素。根據(jù)規(guī)程要 求,清洗波布時,噴嘴與支架角度要求自行隨 時調(diào)整,這樣給工作帶來不便。噴嘴噴出的水 常不能全部落在濾布上,清洗效果不好。在實 施中,多次對支架與噴嘴角度進行選擇,分別 調(diào)至60、65、70、75等,最后認為65。為最 佳角度。此時加以固定,將水壓調(diào)到1. 6MPa, 沖洗濾布至清潔為止,并將一遍水洗改為兩 遍水洗。

3效果檢査

自實施上述措施后,泥餅含水率 明顯下降,由實施前最低的61. 5%(平均為 70%),達到實施后,最低降為45%(平均減 小到50. 26%)。由此表明,我們達到了預(yù)期 的目的,在增加了處理泥量的情況下,同時也 降低了消耗,大大縮重了吹風(fēng)時間,縮但丁卸 泥時間,減輕了卸泥的工作強度,解決十生產(chǎn) 中的一個難點,也減少了對環(huán)境的污染。但也 存在著泥液中含油量大,便濾布濾水性變差, 增加了進泥時間,縮短了濾布的使用周期,這 有待于我們加強水處理工藝中氣浮池的除油 管理。


技術(shù):18851718517

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