引言
工業(yè)污泥處理是工業(yè)污水處理系統(tǒng)中的一個重要環(huán)節(jié),其作用是對工業(yè)污水處理過程中產(chǎn)生的污泥進(jìn)行固液兩相分離,以去除排放廢水中的污泥等固態(tài)有害物質(zhì),減少廠內(nèi)總排水的濁度,這對于環(huán)保工程而言是十分有益的。
工業(yè)污泥處理系統(tǒng)工作情況如下
1.1來自沉淀池的污泥,在行泥濃縮池中,經(jīng)中心刮泥機(jī)緩緩攪拌后,其表層清液自動溢岀,經(jīng)無閥濾池后進(jìn)入廠內(nèi)總排水系統(tǒng),其下層污泥混液經(jīng)2PN污水泵加壓后,打人壓濾機(jī)房二樓的污泥反應(yīng)罐內(nèi),反應(yīng)罐容積為5立方米,加料約占反應(yīng)罐容積的百分之九十。
1.2壓濾機(jī)房底樓有兩個溶解池,一個是聚鐵溶解池,一個是氫氧化鈣溶解池,二種藥液經(jīng)泵加壓打至機(jī)房二樓的高位液槽,然后先由聚鐵高位槽放藥至污泥反應(yīng)罐,并由反應(yīng)罐內(nèi)攪拌抓不斷攪拌,同時測污泥混液的PH值,當(dāng)PH值降低至3-2時關(guān)閉加藥閥,停止加藥,攪拌15分鐘后,去氫氧化鈣高位槽放藥至反應(yīng)罐,攪拌后將混液調(diào)至中性,關(guān)閉加藥閥,繼續(xù)攪拌5分鐘后,打開出料閥和空氣閥,利用空氣壓力將攪拌后的污泥混凝液壓入機(jī)房三樓的板框壓濾機(jī)。
1.3三樓的板框壓濾機(jī)是間歇操作的加壓過濾設(shè)備,用于固液兩相的分離,其自動化程度高,能自動壓緊板框,自動拉開板框,自動卸料,自動洗滌濾布,因此,具有生產(chǎn)能力大,過濾速度快,過濾周期短,效率高及濾餅含水率低等特點?它不僅改善了勞動條件、減輕了勞動強度,而且對于有害人體健康的物料過濾更可顯示其獨特的優(yōu)越性。
自動板框壓濾機(jī)工作時,先將板框自動壓緊,然后,由二樓反應(yīng)罐來的污泥混凝液從固定壓板上方的進(jìn)料口進(jìn)入,進(jìn)由板框壓緊后形成的暗通道,再經(jīng)過濾框內(nèi)的不銹鋼進(jìn)料口,然后分別流入緊貼濾框的橡膠與緊貼濾板的濾布之間。混凝液中的大部分水分穿過濾布經(jīng)濾板岀液孔至板框下方的暗通道排出,而含有殘留水分的泥渣被濾布截流下來,不斷積聚增加,又由于液料的壓力把橡膠膜逐漸擠入濾框的內(nèi)腔,到一定程度后,物料停止進(jìn)入。此時,用較高壓力的空氣通入濾框的腔室鼓吹橡膠膜,擠壓岀泥渣中的殘留水分一一即壓干(整個過程中壓岀的清液經(jīng)管道自流至室外的調(diào)節(jié)池)。泥渣被壓干結(jié)束后,需將濾框腔室內(nèi)的壓縮空氣排出卸荷,然后進(jìn)行正吹風(fēng)和反吹風(fēng)一一即以壓縮空氣促使泥渣與橡膠膜及濾布分離,之后將板框拉開,由橡膠的彈性將泥餅彈出腔室,由于泥餅的自重,泥餅自行下落,達(dá)到自動卸料。
1.4泥餅自壓濾機(jī)進(jìn)料斗落入二樓的皮帶輸送機(jī)運至室外的污泥儲斗,定期運到機(jī)爐車間,與焦炭混合后投入機(jī)爐焚燒。
工業(yè)污泥處理系統(tǒng)先期存在的問題和解決方法
浦東煤氣廠投產(chǎn)時就已建立工業(yè)污泥處理系統(tǒng),但由于以下的幾個問題,一直無法投用,而只能將污泥濃縮池中的污泥排入下水道進(jìn)入廠內(nèi)總排集水井,造成集水井內(nèi)污泥淤積,排水濁度居高不下,達(dá)不到環(huán)保要求.而且由于污泥積聚在排水泵吸*口四周,造成軸流泵抽水不暢,對于防臺防汛也造成了很大影響。
投藥
在污泥反應(yīng)罐中投藥是采用混凝工藝使污泥凝聚。向污泥混液中投放混凝劑,是為了使那些細(xì)小的污泥顆粒能互相聚合,長大至能沉淀的程度,或者使污泥顆粒被混凝劑水解時所形成的沉淀物網(wǎng)捕吸附后,從水中分離出來。
原設(shè)計的混凝劑是三氯化鐵,其腐蝕性很大,而且凝聚作用也不佳。結(jié)合焦化廢水生化處理的研究,我們采用了大同化工廠生產(chǎn)的新型高效無機(jī)高分子混凝劑一一固體聚合硫酸鐵,簡稱聚鐵,代號PES。同時,經(jīng)過多方了解及實驗,我們將投藥的標(biāo)準(zhǔn)定為測得PH值為3-2,這樣得到的污泥混凝液經(jīng)壓干后其泥餅含水率最低。以聚鐵取代三氯化鐵,完全可利用原有的設(shè)施將投藥的問題較好地解決。
空氣壓力
原工藝設(shè)計中,空氣由全廠的空氣網(wǎng)供應(yīng)。在進(jìn)壓濾機(jī)房處測得空氣壓力為0.35-0.45MPa,而對于板框壓濾機(jī)來講,壓干過程(壓縮空氣通入濾框的腔室鼓吹橡膠膜,擠壓岀泥渣中的殘留水分)所需的空氣壓力為0.5-0.6MPa。這樣,由于空氣壓力不足,在過去的試生產(chǎn)時,壓出的泥餅如稀粥一樣,含水率高達(dá)百分之七十到八十,稀泥粘在壓濾機(jī)的濾布和橡膠膜上不能落下,所以整個系統(tǒng)也很難運作。
板框壓濾機(jī)的故障及操作
由于早期調(diào)試時,污泥的凝聚性及空氣壓力均不能滿足工藝,整個系統(tǒng)無法使用。長期不用造成濾框內(nèi)原有的碳鋼進(jìn)料口腐蝕損壞,橡膠膜老化,濾布變形,傳動機(jī)構(gòu)生銹咬死,且崗位上沒有受過培訓(xùn)的操作工人針對這些問題我們將進(jìn)料口換成不銹鋼的,將橡膠膜和濾布調(diào)換,并對傳動機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢修,整個過程讓操作工一起參加。經(jīng)修理調(diào)試,解決了原先的噴料、濾布走偏、漏水等問題,而且操作的問題也得到了解決。
壓岀泥餅的岀路
壓濾機(jī)壓出的泥餅經(jīng)皮帶輸送機(jī)運至儲泥斗中,到一定量時必須運走,如果隨便丟棄,勢必造成再污染。在這個問題沒有得到解決之前,整個系統(tǒng)也無法運行?,F(xiàn)在,我們采用了這樣一個方法:定期將泥餅運至機(jī)爐車間,與機(jī)爐用的焦炭混合,投在機(jī)爐中焚燒,這樣,可以將泥餅中的焦油等有害物質(zhì)焚燒掉。經(jīng)試驗,對機(jī)爐煤氣的熱值及對爐體本身均無影響。這是一個解決問題的較好辦法。
結(jié)論
通過對以上四個問題的研究和解決,理順了整個工業(yè)污泥處理系統(tǒng)的工藝流程,以較小的投資增添了一部分設(shè)備和備件,充分利用原有的設(shè)備裝置,解決了長期以來整個系統(tǒng)不能運行的問題。經(jīng)過半年多的運行,證明整個系統(tǒng)的改造和使用是完全可行和可靠的,也切實減少了污泥和其它有害物質(zhì)的排放,作為一項環(huán)保工程來講,是頗有成效的。