引言
隨著現(xiàn)代技術(shù)的日益更新和工業(yè)的迅速發(fā)展,可開(kāi)采的礦產(chǎn)資源日益枯竭,已面臨“貧、細(xì)、雜”的狀況,因此,人們不得不把礦石磨得更細(xì),而對(duì)“細(xì)、泥、黏”物料進(jìn)行固液分離,以提高礦產(chǎn)的利用率。如今,除了對(duì)節(jié)能環(huán)保高度要求之外,企業(yè)對(duì)固液分離技術(shù)及設(shè)備又提出了更高、更廣的要求。針對(duì)石油、化工、食品、選礦、冶金、煤炭、化工等行業(yè)的社會(huì)需求,拉動(dòng)了固液分離技術(shù)及設(shè)備的應(yīng)用,且其應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度仍在不斷擴(kuò)展。壓濾機(jī)最大的優(yōu)越性是正壓、高壓壓強(qiáng)脫水,較傳統(tǒng)的真空過(guò)濾機(jī)的壓差大得多,因而濾餅水份低,能耗少,濾液清澈透明,所以壓濾機(jī)才能蓬勃發(fā)展并被各行業(yè)廣泛應(yīng)用。
壓濾機(jī)介紹
壓濾機(jī)是一種間歇性操作的加壓過(guò)濾設(shè)備,適用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣、分離效果良好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、安全可靠;主要應(yīng)用于冶金、洗煤等領(lǐng)域,也適用于紡織、印染、制藥、造紙、醫(yī)藥、味精等工業(yè)廢水及城市污水處理等各種需進(jìn)行固液分離的領(lǐng)域。一般快開(kāi)式高壓隔膜壓濾機(jī),采用機(jī)、電、液一體化設(shè)計(jì)制造,可根據(jù)濾板數(shù)量的多少,組成不同的過(guò)濾面積和容積;進(jìn)料方式一般為兩端中間進(jìn)料,過(guò)濾速度快、結(jié)構(gòu)合理、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、安全可靠,主要由機(jī)架部分、過(guò)濾部分、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)部分,液壓部分、電氣部分等組成,傳動(dòng)機(jī)構(gòu)為事故高發(fā)部位。選煤廠現(xiàn)有壓濾機(jī)5臺(tái),型號(hào)為500-2000型壓濾機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)自動(dòng)拉板系統(tǒng)斷鏈、卡鏈現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)拉板傳動(dòng)系統(tǒng)的鏈輪鍵槽損壞、傳動(dòng)軸斷裂事故,處理事故時(shí)需要更換鏈輪、傳動(dòng)軸等,處理時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致的直接后果是選煤廠煤泥處理滯后于生產(chǎn)系統(tǒng),小時(shí)帶煤量降低,從而降低了全系統(tǒng)的洗選能力。針對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)事故頻發(fā),追根溯源,將發(fā)生事故的源頭處理掉,尋求解決辦法。
故障原因分析
通過(guò)對(duì)幾次事故后設(shè)備的損壞情況以及壓濾機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中進(jìn)行自動(dòng)取拉板的過(guò)程進(jìn)行分析研究,查找發(fā)生事故的主要原因過(guò)程如下:
改造方案
通過(guò)以上原因分析,提出了以下改造方案:
(1)將傳動(dòng)軸軸直徑由50mm改為65mm,增加承受扭矩的能力。
(2)將鏈輪改為雙鍵槽增加連接強(qiáng)度,鍵槽為18mm,輪轂槽深4.4mm。
(3)在鏈傳動(dòng)從動(dòng)輪外側(cè)加瓦座支撐,消除軸顫動(dòng)現(xiàn)象。
(4)將鏈條更換為28A-1,節(jié)距為44.45mm、滾子直徑25.4mm,增加抗拉強(qiáng)度。
應(yīng)用情況及經(jīng)濟(jì)分析
目前經(jīng)過(guò)改造的壓濾機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中觀察傳動(dòng)軸不發(fā)生顫動(dòng)現(xiàn)象,也從未發(fā)生斷軸、損壞鍵槽情況,兩側(cè)傳動(dòng)鏈條同步運(yùn)轉(zhuǎn),未發(fā)生小鏈傳動(dòng)不同步現(xiàn)象,壓濾機(jī)在取、拉板過(guò)程中運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
(1)節(jié)約材配費(fèi)用24萬(wàn)元。改造前3臺(tái)壓濾機(jī)在2018年平均每臺(tái)發(fā)生斷軸、鍵槽損壞情況2次,每次需對(duì)軸、鏈輪、鏈條進(jìn)行更換,更換一次配件約需6萬(wàn)元,共計(jì)投入36萬(wàn)元左右;而加工一套改造所需配件約需4萬(wàn)元,按壽命一年計(jì)算,則改造后一年節(jié)約材配24萬(wàn)元。
(2)減少影響生產(chǎn)時(shí)間96.3h,可多洗煤18297t。通過(guò)對(duì)3臺(tái)壓濾機(jī)拉板傳動(dòng)系統(tǒng)發(fā)生事故影響時(shí)間統(tǒng)計(jì),共計(jì)影響時(shí)間107.5h,上半年進(jìn)行同樣統(tǒng)計(jì),影響時(shí)間僅為5.6h,則全年可減少影響時(shí)間107.5-2×5.6=96.3h,按照設(shè)計(jì)能力小時(shí)帶煤量為950t,則每臺(tái)壓濾機(jī)每小時(shí)折算到處理原煤量為950/5=190t,故全年可多洗煤18297t。
通過(guò)改造成功的解決壓濾機(jī)拉板傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生事故的情況,降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高壓濾機(jī)開(kāi)機(jī)率,減少細(xì)煤泥處理系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)的制約,還減少了對(duì)鏈條、鏈輪、傳動(dòng)軸的更換周期,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。此項(xiàng)改造可以應(yīng)用到同類壓濾機(jī)的其它選煤廠,也可以借鑒應(yīng)用到其它壓濾機(jī)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)改造中,還可以推廣應(yīng)用到其它扭矩經(jīng)常發(fā)生方向變化的傳動(dòng)改造當(dāng)中。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)將壓濾機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)的傳動(dòng)軸軸直徑由50mm改為65mm,增加了傳動(dòng)軸承受扭矩的能力;將鏈輪改為雙鍵槽增加連接強(qiáng)度;在鏈傳動(dòng)從動(dòng)輪外側(cè)加瓦座支撐,消除軸顫動(dòng)現(xiàn)象;將鏈條更換為28A-1,節(jié)距為44.45mm、滾子直徑25.4mm,增加了傳動(dòng)鏈條抗拉強(qiáng)度。說(shuō)明在壓濾機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)中傳動(dòng)軸由于較長(zhǎng),在設(shè)計(jì)初期就應(yīng)充分考慮其強(qiáng)度保證傳動(dòng)要求,同時(shí)兩側(cè)應(yīng)加強(qiáng)支撐結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),并在鏈輪與傳動(dòng)軸的配合上,增加連接強(qiáng)度,傳動(dòng)鏈條的選型上也要有足夠的抗拉強(qiáng)度。