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隔膜壓濾機在堿性浸銻礦漿脫水中的應用

分類:技術文獻 526

目前,國內(nèi)外主要采用的機械化脫水設備有帶式 過濾機脫水、離心機脫水和板框壓濾機脫水,其中程控隔膜壓濾機是在普通板框壓濾機的基礎上進行了 優(yōu)化改進,它是一種間歇性分離細微懸浮液的過濾設備。壓濾機即可用于分離低濃度懸浮液,又能分 離粘度較高或接近飽和狀態(tài)的懸浮液,能集過濾、洗 滌、干燥、卸渣、清洗濾布及排液于一體,特別是對各 種過濾和洗滌工藝要求較高的物料可在該機上一次 完成。目前,壓濾機已廣泛運用于石化、有色冶煉、礦 業(yè)加工、環(huán)保污水處理等行業(yè)。

特別是隔膜壓濾機具有其耐高壓,密封性好,卸料方便,濾餅含水率低 等優(yōu)點,該技術在國內(nèi)已被廣泛應用于冶金等領域。為此,針對國內(nèi)某冶煉廠的堿法浸銻—電積 沉銻工藝流程,介紹了隔膜壓濾機的工作原理,考察了板框進漿濃度、濾液中氫氧化鈉濃度和濾液溫度對隔膜壓濾板框運行參數(shù)和生產(chǎn)指標的影響,通過工業(yè) 實踐獲得了較好的經(jīng)濟效益。

?隔膜壓濾機工作原理

隔膜壓濾機作為高效固液分離設備,黃金冶煉和 礦山企業(yè)主要用于礦漿脫水。隔膜式廂式壓濾機 采用側吸泵進料壓濾,首先進行1次隔膜壓榨,礦漿從止推板中部的進料口進入濾板之間,含銻貴液透過 濾布從板框出水口溢流至前液池。其次在洗滌槽內(nèi) 注入電積貧液,采用側吸泵往壓濾機內(nèi)注入高壓洗水 進行洗滌,洗滌濾液溢流至洗滌槽循環(huán)使用,洗滌結 束后利用隔膜張力對脫銻礦進行強力擠壓脫水。 含銻濾液透過濾布排至前液池,固體物質(zhì)(脫銻礦) 被濾布阻隔,形成含水率較低的干性物質(zhì)。 該銻冶煉廠隔膜壓濾機主要由機座及支撐、進氣口、拉板小車導軌、進料口、止推板、濾板及濾布、壓緊 板、大梁、拉板小車、電源控制柜、液壓系統(tǒng)、小車導 軌、出水口、接水盤14個部件組成。通過電源控制系 統(tǒng)和液壓系統(tǒng)控制板框濾板的壓緊和松開,并完成濾 餅的脫落和濾液的分離。

?隔膜式壓濾機應用關鍵參數(shù)

板框進漿濃度

由于隔膜式板框壓濾機進漿濃度不宜過低或過 高,浸銻—電積工藝流程一般采用20% ~45%礦漿 濃度進行浸出,因此隔膜對礦漿的進入濃度要求嚴 格。板框進漿濃度過低,不僅延長了板框的壓濾時間,而且影響日處理礦量,增加電耗。板框進漿濃度 過高,直接導致濾液銻含量急劇增大,影響后期洗滌 效率和脫銻礦技術指標。壓濾時間計算方法為開啟 板框壓濾側吸泵時按計時器計時,壓濾結束后停止計 時并讀數(shù)。配備一槽礦漿后,在調(diào)漿用水一定 的條件下,壓濾時間隨板框進漿濃度的增加而增大。 在進漿濃度為20%時,礦漿壓濾時間為 14min,濾餅水分14.21%,單塊濾布使用壽命30d。提高礦漿濃 度至 45% 時,礦漿壓濾時間為22min,濾餅水分 9.79%,單塊濾布使用壽命32d。在礦漿制備后,板框低濃度進漿時,壓濾后濾餅不成型,并在壓濾過程 中板框極易噴漿和漏料。高濃度進漿時,由于礦漿制 備過程中投入礦量較大,單臺隔膜壓濾板框的濾室容 積無法滿足一槽礦漿壓濾需求,考慮到日處理礦量和 板框運行指標,板框進礦濃度選取35%。

濾液氫氧化鈉含量

堿性濕法浸銻需要在NaoH作為保護堿的條件 下添加硫化鈉進行浸出,由于銻電積沉銻過程中生成 硫化鈉,因此調(diào)漿浸出時只需補充氫氧化鈉調(diào)節(jié)堿度 防止硫化鈉水解。浸出時溶液中氫氧化鈉用量直接 影響礦漿 pH值,且對生產(chǎn)指標和板框濾布的使用壽 命均會造成不同程度的影響。濾餅(脫銻礦)中銻品位隨浸液中 氫氧化鈉含量的增大而減少,隨著氫氧化鈉含量增 大,在高堿度條件下進行浸出,板框濾布的使用壽命 也隨之縮短,在氫氧化鈉用量為100g/L時,脫銻礦 濾餅含水9.95%,單片濾布使用壽命僅為24d,考慮 到生產(chǎn)成本及指標運行情況,浸液中氫氧化鈉含量控 制在 60g/L為宜。

進漿溫度

浸出礦漿濃度35%,浸液氫氧化鈉含量 60g/L, 采用換熱器對浸出槽恒溫換熱保溫,確保浸出溫度與板框進漿溫度(即反應終點溫度)保持一致,考察板 框進漿溫度對生產(chǎn)運行指標的影響。脫銻礦濾餅銻品位隨浸出溫度(板 框進漿溫度)的升高而降低,在浸出溫度為95℃時, 濾餅含水9.56%,脫銻礦濾餅含銻0.49%,單塊濾布 使用壽命僅有 18d。由此可見,隨著板框進漿溫度的 提高,濾布的使用周期也隨之縮短,由于高溫狀態(tài)下 板框進漿時對管道和濾餅損壞嚴重,結合現(xiàn)場實際生 產(chǎn)需求,板框進漿溫度選取65℃。

浸銻礦漿的配置

含銻金精粉原料來源于陜西某冶煉廠銻浮選尾 礦,原料含銻約10%。浸銻上料設備包括調(diào)漿罐,貧 液加熱槽采用自動控制系統(tǒng)對水和礦粉實現(xiàn)自動化 調(diào)漿計量,能準確控制水和礦粉的加入量,避免因礦 漿濃度偏差引起的工藝指標波動。調(diào)漿時首先對電 積沉銻后的貧液采用焙燒爐余熱進行換熱,控制貧液 溫度至65℃后,加水電磁閥自動打開添加貧液,其次 加入氫氧化鈉(片堿),其作用是保護電積后溶液生 成的硫化鈉水解,最后采用鏟車快速上料,控制浸出 礦漿濃度在35%,強力攪拌浸出15min。

板框壓濾機脫水洗滌

隔膜壓濾機處理該冶煉廠的堿性含銻礦漿單個 循環(huán)主要分為以下步驟:壓緊濾板→進料→1次隔膜 壓榨→水洗→2次隔膜壓榨→反吹→拉板卸料→壓 緊濾板進入下一個循環(huán)。進料前由液壓系統(tǒng)將濾板 壓緊,完全壓緊后開始進料。礦漿輸送泵采用工程塑 料側吸泵供漿,將濾室腔體充滿后關閉進料泵,開啟 壓榨閥門進行第 1次壓榨。維持壓榨壓力在0.6Mpa左右,保持 25-30Min,觀察濾板出水口,當濾液 水流由連續(xù)出水變成點狀出水時,此時關閉壓榨閥 門,切換板框進口閥門,開啟洗滌泵進行洗滌,洗滌濾 液采用電積后的貧液,洗滌30Min,確保板框內(nèi)的濾 餅完全與洗滌液接觸,洗滌結束后關閉洗滌泵,開啟 壓榨閥門進行第 2次壓榨。壓力0.6Mpa,時間30Min,壓榨結束后開啟反吹閥門,反吹20S將隔膜腔內(nèi) 的殘余液體排出至洗滌槽。最后松開板框壓緊板,采 用拉板小車自動卸料。整個循環(huán)周期約為1.5h,脫 銻礦濾餅厚度可達35mm,脫銻礦含水率 8-10%。

經(jīng)濟效益測算

在未新增隔膜壓濾板框前,采用普通壓濾機進行固液分離,此時脫銻礦含水15%,采取隔膜壓濾機 后,脫銻礦含水10%。按照日處理礦量 100t,脫銻礦 渣率 78%,洗滌水中銻含量 10g/L,金屬銻價格38000元/t 計算,改造后因回收脫銻礦中水分夾帶的金屬銻的直接經(jīng)濟效益為 48.91萬元。

結 論

(1)程控隔膜壓濾機在陜西某冶煉廠針對堿性 浸銻礦漿成功應用,該設備具有操作簡單、濾餅含水 低、自動程度高等優(yōu)點,其脫水效率明顯高于普通廂 式板框壓濾機。

(2)在進礦濃度為 35%、氫氧化鈉用量 60g/L、 浸出溫度65℃條件下進行堿性浸銻,采用程控隔膜壓濾機進行固液分離,脫銻礦銻含量可控制在 1.2-1.8%,替代普通板框壓濾機,每年可獲得 48.91萬元的經(jīng)濟效益。

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