引言
近年來,由于氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)的過量排放,世界各地的許多河流、湖泊和海洋都暴露在各種污染物或赤潮中。據(jù)報(bào)道,2021年9月日本“赤潮”爆發(fā)導(dǎo)致大量海洋生物死亡。磷的高含量排放往往導(dǎo)致水體的富營養(yǎng)化,使水資源受到嚴(yán)重威脅,給環(huán)境和公眾健康帶來巨大影響。我國2007年太湖藍(lán)藻爆發(fā)所造成的污染場(chǎng)景讓全國為之震驚,而無錫人民當(dāng)時(shí)是談水色變。至此,廢水中磷的去除一直都是我國污染治理的重點(diǎn)。
現(xiàn)今隨著水處理技術(shù)的不斷發(fā)展,我國在污水去磷技術(shù)上的研究也不斷深入,部分學(xué)者開始研究利用固廢吸附除磷技術(shù),以實(shí)現(xiàn)資源化。例如,張克成等[1]研究利用粉煤灰合成沸石吸附高濃度含磷廢水,既提高了粉煤灰作為固體廢物的利用率,又減輕了富營養(yǎng)化帶來的環(huán)境壓力;成倩蘭等[2]對(duì)磷尾礦進(jìn)行資源化利用研究,在不同溫度下對(duì)磷尾礦進(jìn)行煅燒,并用于低濃度含磷廢水處理,在最佳條件下反應(yīng)20min時(shí),含磷廢水的降解率達(dá)到了99.4%。目前,針對(duì)工程中不同工業(yè)廢水中磷的去除,根據(jù)經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性的考慮,國內(nèi)外除磷技術(shù)主要分為生物除磷法和化學(xué)除磷法。生物除磷技術(shù)一般只適用于處理低濃度及有機(jī)態(tài)含磷廢水,如A2O、AO、UCT工藝等[3]。有學(xué)者針對(duì)青島水產(chǎn)品加工企業(yè)的生產(chǎn)廢水采用隔油沉淀+AO+化學(xué)除磷工藝進(jìn)行處理,運(yùn)行周期較短,TN和TP去除率分別達(dá)到了85.7%、93.5%,出水TP的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在1mg/L以下。化學(xué)除磷法適用于處理高濃度含磷廢水或無機(jī)態(tài)含磷廢水,以化學(xué)沉淀法、吸附、結(jié)晶、反滲透等工藝為主。
制備污泥活性炭對(duì)含磷廢水進(jìn)行分離。相較于活性污泥法溶解氧的控制,污泥齡以及C/P比值確定等關(guān)鍵因素難以掌控,反滲透法操作復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)投資大,吸附法吸附劑再生較為困難。化學(xué)沉淀除磷法具有運(yùn)行操作簡(jiǎn)單、易控制、除磷效率高和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用低的特點(diǎn),對(duì)高濃度無機(jī)磷廢水的處理具有較大優(yōu)勢(shì)[7]。從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度考慮,該工程含磷廢水采用化學(xué)沉淀除磷法較為合適。
目前,隨著我國水處理絮凝沉淀劑的深入研究,化學(xué)沉淀除磷法也得到了極大發(fā)展。梁宏等[8]通過Fe3O4與PAC制備了磁性-化學(xué)沉淀復(fù)合試劑MPACl除磷,最優(yōu)條件下總磷去除率達(dá)到了97%。化學(xué)沉淀除磷法通過投加化學(xué)沉淀劑與廢水中的磷酸鹽生成難溶沉淀物,不但能把磷分離出去,同時(shí)形成的絮凝體對(duì)磷也具有吸附作用,能更好地降解水中的磷。
常見的除磷藥劑有鐵鹽(FeSO)、鋁鹽(Al(SO))和吸附,最優(yōu)條件下活性炭對(duì)磷的吸附去除率達(dá)到了鈣鹽(Ca(OH)2、CaCl2)等,但二價(jià)鐵與磷酸根離子形86%以上。但目前,運(yùn)用單一的除磷技術(shù)如化學(xué)沉淀成的Fe(3PO4)2絮體較小,沉降性差;而三價(jià)鋁離子在法、材料吸附法或超濾法處理時(shí)對(duì)于廢水中含有的高濃度磷只能達(dá)到85%~95%的降解率,無法滿足TP≤1mg/L的高標(biāo)準(zhǔn)排放要求(《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》
(GB8978—1996)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn))。因此,在節(jié)約經(jīng)濟(jì)投資的同時(shí)達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),需要根據(jù)實(shí)際工程情況采用組合工藝對(duì)固廢堆場(chǎng)中產(chǎn)生的高濃度含磷廢水進(jìn)行處理,進(jìn)而保障湖泊水資源的安全。
1?工程背景
某固廢堆場(chǎng)在雨季填埋區(qū)內(nèi)堆體表面會(huì)產(chǎn)生大量的淋溶水,同時(shí)還有經(jīng)處理后的滲濾液出水,經(jīng)檢測(cè)含有高濃度磷、氟、氮和少量重金屬,為避免污染,兩股廢水通過泵和管道統(tǒng)一收集于收集池,需要通過新建除磷系統(tǒng)進(jìn)行處理。根據(jù)當(dāng)?shù)刈畲蠼涤炅浚瑥U水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理能力1300m3/d,綜合進(jìn)水水
質(zhì)pH值小于3、總磷3000mg/L、氟化物380mg/L、氨
氮20mg/L。由于該廢水中含有大量磷氟等污染物,隨意排放會(huì)對(duì)旁邊的水體造成污染,嚴(yán)重時(shí)可能造成水華或赤潮現(xiàn)象。因此,根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,該高濃度含磷廢水必須經(jīng)處理后,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)才能外排。
2?廢水處理工藝
2.1 工藝選擇
該工程廢水中的主要污染物為高濃度無機(jī)磷、氟、氮和少量重金屬,有機(jī)物濃度較低。從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度考慮,采用生物處理法處理高濃度含磷廢水不具優(yōu)勢(shì),因此該廢水采用化學(xué)除磷法作為處理工藝。在各種化學(xué)工藝中,化學(xué)沉淀除磷法是利用多種陽離子與廢水中的磷酸根結(jié)合生成沉淀物質(zhì),再進(jìn)行水體中存在一定的毒性;相較而言,鈣鹽價(jià)格低且易于購買,除磷成本相較于鋁鹽和鐵鹽低,同時(shí)水解后能與磷酸根生成不同形式的沉淀,并具有良好的凝聚吸附性能;所以該工藝選擇鈣鹽作為除磷化學(xué)沉淀劑。因此,結(jié)合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求和廠區(qū)實(shí)際情況,該設(shè)計(jì)組合工藝為石灰中和+絮凝沉淀+砂濾,先將整體水質(zhì)調(diào)節(jié)pH值至堿性,并進(jìn)行中和沉淀,再通過絮凝沉淀去除水體中大量的磷,最后通過砂濾系統(tǒng)進(jìn)一步去除水體中存在的余磷和其他有機(jī)類污染物,保證整體水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。
2.2 工藝流程
廢水處理工藝流程見圖1。
2.3 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
(1)調(diào)節(jié)池 1 座,尺寸 40 m×10 m×5 m,有效容積 1 800 m3 。堆體淋溶水和處理后滲濾液出水統(tǒng)一收集入收集池,并同時(shí)對(duì)整體水質(zhì)和水量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)中和池 1 座,尺寸 3 m×6 m×3 m,有效容積48.6 m3 。提升泵將調(diào)節(jié)池出水輸送至中和池,向反應(yīng)池中投加石灰乳并攪拌,調(diào)節(jié)整體 pH 值至堿性(反應(yīng)式1),并去除污染物。石灰乳可以有效去除磷化廢水中的磷,并且石灰還可以通過沉淀去除氟化物(反應(yīng)式2),同時(shí)調(diào)節(jié)出水的pH值,使之處于磷酸根離子高效結(jié)晶pH值段(反應(yīng)式3),石灰對(duì)廢水中的砷和鎳等重金屬還具有一定的沉淀去除作用。
(3)混合反應(yīng)池1座,尺寸3.0m×6.0m×3.0m,有效容積48.6m3。中和池出水進(jìn)入混合反應(yīng)區(qū),在混合反應(yīng)池內(nèi)投加CaCl2溶液,由于原水中磷及氟含量極高,當(dāng)調(diào)節(jié)pH值到達(dá)8.5時(shí),水中的磷和氟尚未完全沉淀;若繼續(xù)投加石灰乳,會(huì)導(dǎo)致水中堿度升高,易結(jié)垢堵塞管道。故在此投加CaCl2溶液,由CaCl2補(bǔ)充鈣離子,鈣離子與廢水中的磷酸鹽發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成細(xì)小礬花,通過后續(xù)的絮凝沉淀可去除水中多余的磷及氟。
(4)絮凝沉淀池2座,尺寸3.0m×12.0m×3.0m,分別為絮凝攪拌池和斜管沉淀池,單個(gè)池體容積48.6m3。混合反應(yīng)池出水進(jìn)入絮凝攪拌池,投加絮凝劑PAM并進(jìn)行攪拌,通過自身的極性基或離子基團(tuán)與質(zhì)點(diǎn)形成氫鍵或離子對(duì),加之范德華力而吸附于質(zhì)點(diǎn)表面,在質(zhì)點(diǎn)間進(jìn)行橋連形成體積龐大的絮狀沉淀,再進(jìn)入斜管沉淀池中,通過重力作用進(jìn)行固液分離,在此過程中去除絕大部分的含磷含氟絮體。沉淀池污泥進(jìn)入污泥濃縮罐,然后輸送至板框壓濾機(jī),壓榨成泥餅后回填場(chǎng)內(nèi)。
污泥處置裝置污泥罐1座,尺寸3m×3m,用于污泥儲(chǔ)存和污泥濃縮。板框壓濾機(jī)1臺(tái),過濾面積100m2,對(duì)濃縮后的污泥進(jìn)行壓榨,壓榨后的泥餅含水率較低,直接用于場(chǎng)內(nèi)回填。中間水池1座,尺寸4m×3m×3m,有效容積30m3。中間水池儲(chǔ)存沉淀池出水,輸送至砂濾罐,在整體運(yùn)行中起調(diào)節(jié)水量的作用。
砂濾罐1套,尺寸2.4m×3.2m。砂濾罐可以防止沉淀出水后水質(zhì)不能完全達(dá)標(biāo),再通過罐體內(nèi)的石英砂進(jìn)一步過濾,去除水體中存在的余磷和其他有機(jī)類污染物,進(jìn)而改善水質(zhì),使之達(dá)標(biāo)排放。
清水池1座,尺寸5m×3m×3m,有效容積30m3。清水池儲(chǔ)存砂濾罐出水,并輸送至調(diào)蓄池,進(jìn)行整體排放或回用。
1?運(yùn)行效果
該項(xiàng)目于2021年6月開始運(yùn)行,整體運(yùn)行調(diào)試1個(gè)月,于2021年7月穩(wěn)定運(yùn)行,并于2021年8月通過驗(yàn)收。該項(xiàng)目在整個(gè)處理系統(tǒng)廢水進(jìn)出口均設(shè)有取樣口,在處理系統(tǒng)正常運(yùn)行下進(jìn)行取樣檢測(cè),經(jīng)檢測(cè)出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到廠方要求的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),
3.1 調(diào)試試驗(yàn)分析
在整個(gè)廢水系統(tǒng)調(diào)試過程中,整體采用從定性分析到定量分析的單一控制變量法,最終得到準(zhǔn)確投加藥劑量。試驗(yàn)分析階段取原水200mL,投加石灰乳質(zhì)量濃度為10%、CaCl2質(zhì)量濃度為12%、PAM質(zhì)量濃度為3%,pH值調(diào)節(jié)至8.5。根據(jù)實(shí)際工程應(yīng)用藥劑濃度投加不同藥劑量,并通過觀察試驗(yàn)現(xiàn)象,進(jìn)而確定最佳投藥量。
3.2 運(yùn)行分析
廢水系統(tǒng)經(jīng)過5個(gè)月的正常運(yùn)行,出水水質(zhì)指標(biāo)一直保持良好,能夠達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),中和沉淀+絮凝沉淀+砂濾工藝應(yīng)用于該固廢堆場(chǎng)高濃度含磷廢水,具有實(shí)際工程意義,整個(gè)工藝運(yùn)行簡(jiǎn)單可控,投資經(jīng)濟(jì)。
4 結(jié) 語
某固廢堆場(chǎng)高濃度含磷廢水通過進(jìn)出水水質(zhì)表明,應(yīng)用中和沉淀+絮凝沉淀+砂濾工藝處理具有良好的效果,廢水中的磷降解率達(dá)到了99.99%,氟降解率達(dá)到了98%,氨氮降解率達(dá)到了70%,同時(shí)還伴隨少量重金屬砷、鎳的去除,整體出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
該工藝中采用石英砂作為過濾介質(zhì)相較于傳統(tǒng)過濾介質(zhì),石英砂具有刮不花、不易污染、用不舊、燃不著、無毒、無輻射等優(yōu)點(diǎn),能更好地減少過濾阻力,避免濾料的污染和腐蝕問題。
該工藝中由于整體采用化學(xué)沉淀除磷工藝,在中和沉淀和絮凝沉淀環(huán)節(jié),工藝運(yùn)行期間會(huì)產(chǎn)生大量污泥,所以整體運(yùn)行工藝存在產(chǎn)泥量大的問題,但在該固廢堆場(chǎng)中由于可以進(jìn)行污泥回填,所以能很好地避免污泥量大而難以處置的問題。
該工藝中采用化學(xué)沉淀除磷法選擇鈣鹽(Ca(OH)、CaCl)做沉淀劑,經(jīng)濟(jì)投資少,但運(yùn)行調(diào)試控制在8.5左右;同時(shí)為了促進(jìn)反應(yīng)的正向進(jìn)行,保證磷的完全去除,溶液中的鈣離子應(yīng)始終保持充足。
技術(shù):18851718517
郵箱:suton@su-ton.com