引言
污水處理廠遠期總規(guī)模為8.0萬m3/d,現(xiàn)狀一期工程污水處理規(guī)模為2.0萬m3/d,而日常進水量達到了1.8~2.1 萬 m3/ d,基本上達到了滿負荷甚至超負荷運轉(zhuǎn)。同時,廠外污水收集管網(wǎng)仍在不斷完善,沿河截污工程也在不斷建設(shè)之中,由于污水處理廠的收水范圍有所調(diào)整,經(jīng)過實地調(diào)研,除了原排水規(guī)劃內(nèi)收集的污水,新增了:光明路泵站轉(zhuǎn)輸?shù)奈鬯考s0.8 萬 m3/d,酒廠產(chǎn)生的污水量約0.14萬m3/d,東外環(huán)污水管網(wǎng)工程建成后收集的周邊生活污水量約0.11萬m3/d,北外環(huán)泵站及高鐵新區(qū)新增的污水量約0.8萬m3/d,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及預測的數(shù)據(jù),污水處理廠新增服務(wù)范圍內(nèi)的污水增加量約為1.85萬 m3/ d。這些污水一旦接入廠內(nèi),污水處理量將達到3.65~3.95萬m3/d,而現(xiàn)狀廠區(qū)土建規(guī)模為4.0萬m3/d,一期工程設(shè)備安裝規(guī)模為2萬m3/d,將不能滿足污水的處理需求,急需擴容。由于現(xiàn)狀廠區(qū)設(shè)備運行多年,損壞嚴重,出水達標困難,所以,為了改善廠區(qū)運營環(huán)境,提高出水穩(wěn)定性,對現(xiàn)狀一期工程的改造勢在必行。相對新建污水處理廠而言,改擴建污水處理廠難度較大,既要進行擴建,還要進行改造,又要考慮盡量減少對現(xiàn)有污水處理廠正常運行的影響。所以,本次污水處理廠改擴建工程的設(shè)計困難較多,除了要解決廠區(qū)現(xiàn)狀一期工程存在的缺陷,還要考慮二期擴建面臨的問題,經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研后才確定設(shè)計方案。
1 一期工程存在的問題
1.1 預處理段存在的問題預處理段主要包括粗格柵及進水泵房、細格柵及曝氣沉砂池、均質(zhì)事故池以及水解酸化池。現(xiàn)狀:粗格柵渠(4.0 萬 m3/ d規(guī)模)前后閘門損壞嚴重,進水泵房內(nèi)安裝的3臺水泵(2.0 萬 m3/d規(guī)模),2用1備,缺少變頻控制;曝氣沉砂池(4.0萬m3/d規(guī)模)內(nèi)橋式吸砂機銹蝕嚴重,配套的砂水分離器及羅茨風機均已損壞,目前已均不能正常運行;均質(zhì)事故池及水解酸化池土建均為4.0萬m3/d規(guī)模,水解酸化池設(shè)備一期工程僅安裝了2.0萬m3/d,兩座池內(nèi)現(xiàn)狀閥門銹蝕嚴重,不能正常使用。
1.2 二級生物處理段存在的問題二級生物處理段主要包括A/A/O氧化溝和二沉池。一期工程建設(shè)的2座2.0萬m3/d規(guī)模的A/A/O氧化溝土建部分,設(shè)備安裝1座,主要設(shè)備包括3臺90 kW的倒傘表曝機,3臺高速潛水攪拌器,6臺低速潛水推流器,其中2臺低速潛水推進器損壞,倒傘表曝機曝氣效率低,能耗較大;一期工程建設(shè)的2座2.0萬m3/d規(guī)模的二沉池土建部分,設(shè)備安裝1座,設(shè)備運行良好但另一座未安裝設(shè)備的池體走道板已經(jīng)隆起,擴建工程實施時不能直接安裝設(shè)備,需對池體進行改造。
1.3 深度處理段存在的問題深度處理段主要包括二次提升泵房、曝氣生物濾池、混合反應(yīng)池、V型濾池、接觸消毒池。二次提升泵房現(xiàn)狀土建按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按照2.0萬m3/d安裝2臺潛污泵,1用1備,其中一臺水泵磨損嚴重。池內(nèi)水泵缺少變頻控制,水泵出水管路缺少止回閥。曝氣生物濾池現(xiàn)狀土建按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按照2.0萬m3/d安裝,一期工程安裝曝氣風機3臺,反沖洗風機3臺(一、二期共用),反沖洗水泵3臺(一、二期共用),其中3臺曝氣風機及3臺反沖洗風機均損壞嚴重不能使用,且曝氣生物濾池系統(tǒng)前端未安裝精細格柵,池內(nèi)濾板翻板,濾頭堵塞,曝氣管路損壞,濾料存在跑料及板結(jié)問題,管廊內(nèi)閥門全部銹蝕損壞。混合反應(yīng)池采用機械攪拌,池內(nèi)3臺立式攪拌器全部損壞,起不到攪拌混合作用。V型濾池現(xiàn)狀土建按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),共分為5格,設(shè)備按照2.0萬m3/d安裝3格,其中一格濾池下部翻板,不能正常使用,3臺反沖洗風機損壞,濾池V型混凝土進水槽土建質(zhì)量差,高低不平,配水極不均勻,濾池配套的反沖洗廢水池排水不暢。
1.4 污泥系統(tǒng)存在的問題污泥系統(tǒng)包括污泥泵房、污泥脫水機房等。污泥泵房現(xiàn)狀土建已經(jīng)按照4.0萬m3/d規(guī)模建設(shè),設(shè)備按照2.0萬m3/d規(guī)模安裝3臺污泥回流泵以及2臺剩余污泥泵,其中,2臺污泥回流泵損壞,生物處理系統(tǒng)污泥回流量嚴重不足,影響處理效果;1臺剩余污泥泵已損壞,另一臺時好時壞,不能正常運行。污泥脫水機房內(nèi)脫水機為帶式污泥脫水機,出泥含水率僅能達到80%左右,不能滿足本次改擴建工程降低含水率至60%的要求,需將污泥脫水系統(tǒng)改造為深度脫水,使脫水后的污泥含水率在60%以下;考慮到深度脫水需配套污泥調(diào)理系統(tǒng)、濃縮系統(tǒng)、板框機系統(tǒng)、污泥輸送系統(tǒng)及儲泥罐等設(shè)備,原污泥脫水機房建筑高度及寬度不足,不能滿足深度脫水設(shè)備的安裝要求。
2 工藝流程優(yōu)化本次污水處理廠改擴建工程設(shè)計出水水質(zhì)執(zhí)行標準與污水處理廠現(xiàn)狀執(zhí)行的排放標準一致,即執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A標準,因此,本次改擴建工程不需要提標,重點是解決現(xiàn)狀一期工程存在的問題以及二期擴建需面臨的問題。經(jīng)過多次踏勘現(xiàn)場以及與建設(shè)單位多方位的對接和探討,并根據(jù)梳理的現(xiàn)狀一期工程存在的問題,經(jīng)多方面進行經(jīng)濟技術(shù)比選后,對部分工藝段進行優(yōu)化,確定本次改擴建工程的工藝流程如圖1所示。
從解決問題的角度出發(fā),改擴建工程設(shè)計需對一期工程確定的工藝流程進行優(yōu)化,主要是將表曝氧化溝優(yōu)化為底部微曝型氧化溝,以此提高氧轉(zhuǎn)移效率,降低曝氣能耗;在現(xiàn)狀二沉池至二次提升泵房之間的管道上新建一座格柵渠,安裝兩臺內(nèi)進流網(wǎng)板式精細格柵,避免曝氣生物濾池濾頭堵塞;同時,要將污泥脫水機房拆除重建,現(xiàn)狀的帶式污泥脫水系統(tǒng)改為污泥濃縮及板框脫水系統(tǒng),配套污泥調(diào)理系統(tǒng)、污泥輸送及存儲系統(tǒng)等。
3 改擴建工程設(shè)計
3.1 預處理段改擴建設(shè)計粗格柵渠更換5臺粗格柵前后1.0 m×1.0 m鑄鐵鑲銅方閘門;進水泵房新增2臺潛污泵(其中1臺變頻)達到4用1備,滿足擴建2.0萬m3/d的規(guī)模需求。曝氣沉砂池更換橋式吸砂機1套,兩格沉砂池共用,更換砂水分離器2套,更換配套羅茨鼓風機3臺,2用1備。均質(zhì)事故池原設(shè)計采用空氣攪拌,更換空氣管道上16套銹蝕損壞的手動蝶閥,管徑DN150,采用不銹鋼材質(zhì)。水解酸化池現(xiàn)狀土建規(guī)模為4萬m3/d,一期工程安裝了2.0萬m3/d設(shè)備,池內(nèi)攪拌也為空氣攪拌,本次改造更換20套空氣管道上銹蝕損壞的手動蝶閥,管徑DN150,采用不銹鋼材質(zhì);擴建新增二期設(shè)備包含4 300 m3半軟性組合填料系統(tǒng)、20套DN80不銹鋼手動蝶閥及空氣攪拌管路系統(tǒng)等。
3.2 二級生物處理段改擴建設(shè)計更換一期A/A/O氧化溝池內(nèi)的2臺損壞的低速潛水推流器,功率4.3 kW,新增二期高速潛水攪拌器3臺,功率3.7 kW,低速潛水推進器6臺,功率4.3 kW;改造一期氧化溝池內(nèi)曝氣方式,由倒傘曝氣改為底部微孔曝氣管曝氣;擴建工程也采用底部微孔曝氣管曝氣的方式,提高充氧效率,降低廠區(qū)運行能耗;配套5臺磁懸浮鼓風機,4用1備,單臺風量為60 m3/min,風壓6.0 m,功率75 kW;安裝微孔曝氣管1 760套,長度1 m,直徑DN70,配套控制閥門及管路系統(tǒng)。二沉池為中進周出式,改造二期二沉池土建,將現(xiàn)狀隆起的常規(guī)混凝土二沉池走道板改造為耐磨水磨石走道板,土建改造完成后安裝1套周邊全橋式刮泥機,直徑為40 m,配套進水導流筒、出水三角堰、浮渣擋板、浮渣斗、濾渣斗、污水渠道清污刷等。
3.3 深度處理段改擴建設(shè)計
(1)為了保障曝氣生物濾池的安全運行,防止濾池濾頭堵塞,現(xiàn)狀二沉池至二次提升泵房之間的管道上新建一座細格柵渠,分為兩格,每格凈寬1.4 m,總尺寸為8.45 m×4.20 m×5.35 m,安裝2套內(nèi)進流網(wǎng)板式精細格柵,柵孔直徑1 mm,配套格柵反沖洗系統(tǒng)、柵渣清洗壓榨裝置和不銹鋼溜槽1套。二次提升泵房更換1臺磨損的潛污泵,新增1臺變頻潛污泵,流量1 167 m3/h,揚程7.0 m,滿足擴建后規(guī)模需求;同時增設(shè)3套止回閥位于3臺潛污泵出水閥門井內(nèi)。
(2)曝氣生物濾池系統(tǒng)更換3套一期曝氣風機及3套共用的反沖洗風機,機型為羅茨風機,拆除現(xiàn)狀一期曝氣生物濾池曝氣管路、濾板,并補充濾料,曝氣風機出口管道新增止回閥,抬高2 m曝氣管高度,防止風機進水;新增二期曝氣風機3臺,配套曝氣管路、反沖洗氣洗管路、水洗管路、濾板、濾頭、濾料以及控制閥門等全套設(shè)備。由于一期濾池內(nèi)濾板翻板導致濾料板結(jié)跑料等不利情況發(fā)生,本次改擴建工程將一、二期池內(nèi)已建的濾梁、濾柱全部拆除新建,新建濾梁、濾柱后,每格濾池底部現(xiàn)澆一整塊濾板,新裝濾頭和曝氣設(shè)備,保障運行安全。
(3)混合反應(yīng)池池內(nèi)更換現(xiàn)狀3臺損壞的立式攪拌器,并新增3臺立式攪拌器,均采用無齒輪箱節(jié)能型立式攪拌器,保障加藥混合反應(yīng)效果。
(4)V型濾池改造現(xiàn)狀土建部分(4萬m3/d),將池內(nèi)5格已建的濾梁、濾柱全部拆除,將活動型的小塊方形濾板,均改為混凝土整澆的一塊固定濾板;拆除現(xiàn)狀高低不平的進水混凝土V型槽,改造為不銹鋼成品V型槽;更換3臺反沖洗風機,新增5格濾池濾頭、濾料、反沖洗氣洗及水洗管路、控制閥門等濾池全套設(shè)備;增加2臺排污泵將反沖洗廢水壓力輸送至粗格柵井,以解決反沖洗廢水池自流排水不暢問題。
3.4 污泥系統(tǒng)改擴建設(shè)計污泥泵房內(nèi)更換2臺并新增2臺污泥回流泵,流量584 m3/ h,揚程6.0 m;更換2臺剩余污泥泵,流量40 m3/h,揚程13 m。污泥脫水機房將現(xiàn)狀土建及設(shè)備拆除重建,新建土建尺寸為39.5 m×18.6 m,新增污泥調(diào)理系統(tǒng)、濃縮系統(tǒng)、板框壓濾機系統(tǒng)、PAM制備及投加系統(tǒng)、干污泥輸送及儲存料倉系統(tǒng)等設(shè)備。其中,污泥調(diào)理系統(tǒng)設(shè)置一套鐵鹽投加系統(tǒng),一套石灰投加系統(tǒng);污泥濃縮系統(tǒng)采用2套污泥濃縮機,流量為35 m3/h;板框壓濾系統(tǒng)采用2套280 m2的隔膜壓濾機,工作時間為16 h;PAM制備及投加系統(tǒng)采用1套制備量能力為0~2 kg m3/h的PAM溶液制備一體機,配套螺桿泵進行投加;干污泥輸送及儲存料倉系統(tǒng)采用柱塞泵,將經(jīng)過板框壓濾系統(tǒng)脫水后含水率為60%的干污泥輸送至脫水機房外的污泥料倉內(nèi),方便裝車外運。
4 投資與運行成本本次污水處理廠改擴建工程已竣工兩年,竣工后正式運行以來,出水各項指標穩(wěn)定達到排放標準要求的限值,工程總投資6 129萬元,全廠總裝機容量3 184.80 kW,常開容量2 624.93 kW,計算有功功率1 374.95 kW,電耗加藥耗總運行成本平均為0.29元/m3。
5 結(jié)論
(1)本次改擴建工程將A/A/O氧化溝曝氣方式由表曝改為底部微曝,提高了氧利用率,改造完成后運行效果顯著,各種污染物指標去除率都得到了很大提高,運行設(shè)備功率節(jié)省240 kW,與改造前相比電耗降低約40%,有效節(jié)省了電耗。
(2)曝氣生物濾池前增設(shè)內(nèi)進流網(wǎng)板式精細格柵,避免濾頭堵塞,增加了濾池內(nèi)設(shè)備的使用壽命,同時池底濾板改為混凝土現(xiàn)澆整塊固定濾板,避免再出現(xiàn)濾板翻板的情況,保障了曝氣生物濾池的安全穩(wěn)定運行,完工以來,整套曝氣生物濾池系統(tǒng)運行非常健康,出水效果得到了明顯提高。
(3)V型濾池通過拆除高低不平的混凝土V型槽改造,更換為不銹鋼成品V型槽,能夠保證配水均勻,從而進一步提高了最終的過濾效果;而池底濾板的改造,也提高了反沖洗以及正常運行的安全等級,以此保障過濾系統(tǒng)出水穩(wěn)定。
(4)污泥脫水系統(tǒng)經(jīng)過改造之后,出泥含水率能夠穩(wěn)定達到60%以下,且采用柱塞泵輸送含水率為60%的污泥進入污泥料倉的應(yīng)用非常成功,在安徽省市政污水處理廠的應(yīng)用案例中尚屬先例,值得借鑒。
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